聚羧酸減水劑在南水北調(diào)工程中的應(yīng)用
南水北調(diào)中線北京段全長約80km,其中惠南莊-大寧段采用PCCP管道輸水,線路總長56.359km,占北京段總干渠全長的70%.PCCP輸水管道工程設(shè)計自流流量20m3/s,加壓流量60m3/s.管道由2排并行DN4000PCCP管道構(gòu)成,管道中心線距離為6.1m. PCCP是預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管(PrestressedConcreteCylinderPipe)的英文縮寫。PCCP由鋼筒、混凝土、高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼絲、砂漿保護(hù)層構(gòu)成。
由于南水北調(diào)是國家重點(diǎn)工程,對原材料的要求非常嚴(yán)格。根據(jù)南水北調(diào)中線干線工程建設(shè)管理局制定的《預(yù)防混凝土工程堿骨料反應(yīng)技術(shù)條例》規(guī)定,PCCP工程屬Ⅲ類潮濕環(huán)境工程,混凝土中總堿含量不得大于2.5kg/m3.砂、石骨料必須采用非堿活性骨料。PCCP的最高工作壓力為0.8MPa,水錘壓力為0.32MPa,檢驗壓力為1.12MPa.覆土深度深達(dá)10m,管溝鋪設(shè)包角90°,附加荷載20kPa.根據(jù)對PCCP結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計的結(jié)果,生產(chǎn)能夠滿足以上要求的PCCP需采用C60混凝土,管芯壁厚380mm,同時需要纏繞雙層高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼絲,整管重量達(dá)77t.生產(chǎn)大口徑PCCP場地是制約生產(chǎn)效率的一個關(guān)鍵問題。AWWAC301中規(guī)定,PCCP的纏絲強(qiáng)度為混凝土強(qiáng)度的70%,如果成型的管芯不能達(dá)到纏絲強(qiáng)度(420kg/cm2)就需要在場地進(jìn)行臨時周轉(zhuǎn)堆放,等待強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計要求。由于管體巨大,按3天的臨時堆放時間考慮就需5000m2的周轉(zhuǎn)場地。因此,要求管芯脫模后就必須達(dá)到纏絲強(qiáng)度。
通常混凝土制品的蒸養(yǎng)溫度在80℃~85℃之間。AWWAC301中雖然允許對管芯進(jìn)行蒸養(yǎng),但要求蒸養(yǎng)溫度不得超過52℃。這一規(guī)定也為盡量提高混凝土的早期強(qiáng)度增加了難度。
管芯壁厚達(dá)380mm,管長5m,工藝要求混凝土的坍落度必須保證在5cm~8cm之間。坍落度過小,不易振到密實(shí),產(chǎn)生麻面;坍落度過大,上層混凝土易產(chǎn)生離析,水泥漿上浮。
混凝土澆筑為露天作業(yè),攪拌樓距最遠(yuǎn)一個工位約150m,因此要求在夏季最熱的天氣(室外溫度高于45℃)時,30分鐘坍落度損失不能超過2cm.由于工程的特殊性,所有管芯混凝土強(qiáng)度的保證率必須達(dá)到100%.考慮到原材料的正常波動和人為因素,混凝土配合比設(shè)計按C65進(jìn)行。
1.養(yǎng)護(hù)制度。根據(jù)AWWAC301的要求,設(shè)計養(yǎng)護(hù)制度如下:升溫1.5h,恒溫8h,降溫2h,升溫速度每小時不超過22℃,恒溫溫度為50℃~52℃之間。
2.試配。混凝土在強(qiáng)制式攪拌機(jī)中攪拌3min后,出機(jī)檢驗混凝土的坍落度及和易性,用來評定混凝土的工作性。將拌勻后的混凝土裝入150mm×150mm×150mm試模中,后移入標(biāo)養(yǎng)室靜停1h后,按蒸養(yǎng)制度進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。試件共3組,一組測試蒸養(yǎng)強(qiáng)度;另兩組轉(zhuǎn)入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室中分別養(yǎng)護(hù)7天和28天,測試其強(qiáng)度。
3.初步篩選結(jié)果。雖然水泥用量在500kg/m3以上時配制出的混凝土大都能夠滿足強(qiáng)度要求,但在進(jìn)行堿含量計算時發(fā)現(xiàn)均超過了2.5kg/m3的工程規(guī)定。假設(shè)所有水泥的堿含量均≤0.6%,每立方米混凝土中的水泥用量不能超過416kg.此計算尚未包括粉煤灰和外加劑中的堿含量。在我們選定的4種水泥中,北京地區(qū)產(chǎn)的水泥由于礦山地質(zhì)條件等原因,堿含量偏高,實(shí)測結(jié)果甚至超過0.6%的規(guī)定值。振興水泥和冀東水泥堿含量較低,實(shí)測結(jié)果分別為0.48%和0.49%.考慮到水泥生產(chǎn)的波動性及工程要求的99%以上的保證率,在進(jìn)行生產(chǎn)廠考察時查閱了有關(guān)生產(chǎn)檢驗臺賬,發(fā)現(xiàn)天津振興水泥3年內(nèi)堿含量檢測結(jié)果無一超過0.54%.從而確定了水泥的供應(yīng)商,并確定以0.55%作為水泥中堿含量的計算值。
PCCP管壁厚達(dá)380mm,混凝土中需摻入適量的粉煤灰以改善其水化熱與合易性性能?!端せ炷翐接梅勖夯壹夹g(shù)規(guī)范》DL/T5055-1996定義Ⅰ級和Ⅱ級粉煤灰的堿含量必須≤1.5%.由此估算,粉煤灰?guī)氲膲A約0.3kg/m3.要達(dá)到2.5kg/m3總堿含量控制指標(biāo),減水劑中的堿含量必須嚴(yán)格限制。聚羧酸減水劑含堿量很低,天津雍陽外加劑廠生產(chǎn)聚羧酸類AST系列減水劑經(jīng)實(shí)測只有0.41%.與其他減水劑類似,聚羧酸減水劑也有與水泥適應(yīng)性的問題。主要表現(xiàn)為坍落度損失過快,攪拌后很短時間出現(xiàn)泌水現(xiàn)象。試驗中發(fā)現(xiàn)有的水泥品種攪拌后靜停15min后便失去流動性,再次攪拌后流動性恢復(fù)。通過初步試驗選定了用于PCCP管芯混凝土的主要原材料。
4.優(yōu)化配合比。根據(jù)以上分析,粉煤灰和減水劑中的堿含量已經(jīng)無法再進(jìn)一步減少,降低混凝土中的堿含量只能靠盡量減少水泥用量、優(yōu)化配合比、提高混凝土強(qiáng)度來實(shí)現(xiàn)。為此在以下幾方面對配合比進(jìn)行了優(yōu)化。(1)改善碎石級配。根據(jù)緊密堆積法試驗結(jié)果,將碎石改為人工二級級配,在現(xiàn)有石料中加入25%的5mm~10mm小顆粒碎石。(2)調(diào)整砂率。將砂率從40%降低至32%左右。(3)適當(dāng)降低減水劑摻量。聚羧酸減水劑摻量過高時會造成拌合料發(fā)黏,坍落度損失過快,不利于混凝土澆筑。經(jīng)反復(fù)試配,將其摻量從1.9%降至1.6%.通過優(yōu)化配合比,混凝土的流動性顯著增加,其他工作性也得到明顯改善。在保證5cm~8cm坍落度的條件下,混凝土強(qiáng)度大幅度提高。最終確定了分別用于夏季(編號2)和春、秋季(編號1)PCCP管芯混凝土的配合比。
通過對PCCP管芯混凝土配合比的研究和試驗對聚羧酸減水劑的使用有如下體會:
1.在對堿骨料反應(yīng)有特殊要求的重要工程中,利用聚羧酸減水劑堿含量低的特性可以有效地解決北方地區(qū)由于水泥含堿量較高造成的混凝土中總堿含量超過規(guī)定值問題。2.實(shí)踐證明,利用聚羧酸類高效減水劑,采用合理的混凝土配合比配制高強(qiáng)混凝土,混凝土外觀質(zhì)量光潔平滑,色澤一致,完全可以滿足高強(qiáng)混凝土施工要求。3.在保證混凝土強(qiáng)度的前提下,盡量減少減水劑的摻量,既能改善拌合物的性能,又不失為一種經(jīng)濟(jì)的做法。4.冬季施工時,其水溫不要超過60°,如水溫過高也會影響減水效果。5.外加劑存儲容器最好使用不銹鋼或塑料容器。如使用鐵罐,外加劑會對罐體進(jìn)行腐蝕,同時也影響外加劑本身的性能。
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