篦冷機側(cè)墻結(jié)構(gòu)的改造
我廠原Φ3m×48m捷克式立筒預熱器窯,日產(chǎn)熟料300t。2002年改造為五級旋風預分解窯,日產(chǎn)量為700t,原有單筒冷卻機改為篦式冷卻機后,側(cè)墻經(jīng)常出現(xiàn)倒塌,每次需停窯2~3d,影響窯運轉(zhuǎn)。年底大修時,改變了側(cè)墻結(jié)構(gòu),提高了窯安全運轉(zhuǎn)周期,連續(xù)運轉(zhuǎn)了10個月,其做法如下。
1 存在的問題
原篦冷機側(cè)墻是用磷酸鹽磚、高鋁磚砌筑,由錨固磚、錨固件與殼體連接在一起。窯點火2個月后,篦冷機側(cè)墻磚掉落,嚴重影響窯的運轉(zhuǎn)。出現(xiàn)此問題的原因主要是由于側(cè)墻的磚與殼體總有縫隙,且錨固鉤與錨固磚及錨固管是活動連接的,如圖1所示。
這種結(jié)構(gòu)在高溫下會松動,當磚與殼體產(chǎn)生縫隙后,經(jīng)熟料破碎機破碎后的熟料塵粒隨風進入,且越積越多,使磚外傾。當遇有大塊窯皮或熟料時,在料的推動下,側(cè)墻底部磚松動加劇,造成側(cè)墻磚脫落。自2001年3月份至年底,因此停窯6次,共計444h,影響產(chǎn)量14200t,直接損失227萬元。
2 改造方法
采用高溫耐磨澆注料澆注成如圖2所示的框架結(jié)構(gòu),內(nèi)砌高鋁磚,澆注料由耐熱鋼筋扒釘與殼體相連,使磚框架與殼體成為一密實的整體。側(cè)墻底部與熟料接觸的部位全為澆注料,這樣在熟料的推動下,不與磚接觸,即使有大塊物料也不易刮掉側(cè)墻磚。表1、表2分別列出高鋁磚、澆注料的牌號及性能。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com