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篦冷機高壓風室放料裝置改造

我廠的5號篦冷機高壓風室機殼下方安裝有2套放料裝置,由螺旋輸送機、電動機、進料管、下料管等組成,如圖1所示。  

   圖1 改造前的放料裝置 

  放料裝置存在的問題: 
  1)篦床長期受高溫熟料的輻射產生變形,造成篦板之間間隙超過允許值(4mm),致使漏料增多,超過螺旋輸送機的運輸能力,高壓風室積料越來越多,被迫減慢篦床運動速度,影響熟料的冷卻效果。 

2)漏出的大塊物料進入螺旋輸送機,容易卡住螺旋葉片,造成電動機燒壞。2000年12月底,我們采用Φ125水泥給料器作為放料裝置,見圖2。其結構及運轉原理:氣缸用銷釘與給料器機殼聯(lián)接,活塞桿一端與連桿用螺栓聯(lián)接,連桿、重錘桿用鍵固定在軸上,曲柄用銷釘與軸固定,軸安裝在與給料器機殼固定的支腳上,曲柄的一端用螺桿與錐形閥聯(lián)接,錐形閥上方安裝與之配合的放料孔板。 

   

圖2 改造后的放料裝置 

  當高壓風經(jīng)旋塞閥到錯氣閥后,順時針旋轉錯氣閥,管路接通,高壓風經(jīng)錯氣閥到達氣缸,推動活塞移動,活塞桿推動連桿轉動,帶動軸連同曲柄一起轉動,錐形閥向下運動,將放料孔打開,高壓風室的積料泄漏。當物料漏到一定程度,逆時針旋轉錯氣閥,切斷高壓風道路,曲柄受重錘力矩的作用帶動螺桿、錐形閥向上運動,堵死放料孔,氣缸內的活塞復位,廢氣經(jīng)錯氣閥排出。 
  

因為錐體和曲柄在開啟狀態(tài)下受到高溫熟料的沖擊、磨損,為增強設備性能,材質改為Cr9Si2。 
  

將機殼加長100mm,增大檢查門尺寸,方便檢查給料器設備運轉狀況和檢修工作。 
  

改造后的放料裝置經(jīng)過3個月的實際運行,對高壓風中含有的霧化水等氣體雜質有良好的適應性,無需另外的除雜質設備。放料裝置適應漏料狀況變化,設備運轉率達100%,未發(fā)生因此設備損壞而停窯。操作人員可根據(jù)高壓風室觀察窗及時觀察漏料狀況,如發(fā)現(xiàn)漏料增多,可增加放料次數(shù),方便操作維護。減少了設備檢修及備件費用。 

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