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利用煤矸石代替粘土燒制水泥熟料

煤矸石成分與粘土相似,而且具有一定熱值,除此之外,大部分煤矸石內(nèi)含有各種微量或少量組分,如S、Cu、Zn等,所有這些均有利于提高水泥熟料質(zhì)量,降低能耗。本文從工藝角度出發(fā),并結(jié)合某廠應(yīng)用實(shí)踐,論述利用煤矸石代替粘土燒制水泥熟料所應(yīng)注意的工藝問(wèn)題。

1 原燃料成分及生產(chǎn)工藝條件

  
1.1 原燃料成分
  該廠各材料平均化學(xué)成分及不同礦點(diǎn)煤矸石成分見(jiàn)表1~表4。

表1 原材料平均化學(xué)成分 (%)
材料名稱(chēng) Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaF2 Σ
石灰石 42.66 52.43 1.25 0.60 0.65 1.95 99.54
鐵 粉 6.44 3.88 15.44 7.33 61.38 0.50 95.37
粘 土 7.78 1.56 59.67 16.53 9.41 1.49 96.44
螢 石 64.58
表2 煤的工業(yè)分析平均成分
Mar Mad Vad FCad Aad Qnet,ad/(kJ/kg) Qnet,ar/(kJ/kg)
7.85 1.27 5.44 49.91 36.33 19 082 17 583
表3 煤灰平均化學(xué)成分
CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Σ
5.43 66.77 13.87 7.03 2.11 95.15

注:堿性系數(shù)M0=(CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3);質(zhì)量系數(shù)K=(CaO+MgO+Al2O3)/(SiO2+MnO+TiO2)
表4 不同礦點(diǎn)煤矸石成分
編號(hào) 化學(xué)成分/% Qnet,ar/(kJ/kg)
Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO Σ
1 15.37 0.46 57.43 18.21 6.14 0.11 97.86 1 008
2 17.03 0.39 59.22 17.77 3.32 0.37 98.10 1 206
3 16.45 0.23 57.15 17.98 5.85 0.27 97.93 1 163
4 15.11 0.41 57.87 18.45 6.27 0.09 98.20 1 034
5 10.84 0.50 60.95 16.41 8.72 0.45 97.87 794
6 10.44 0.71 58.88 18.87 8.85 0.22 97.97 810
平均 14.21 0.45 58.58 17.95 6.53 0.25 97.99 1 003


1.2 主機(jī)設(shè)備
  

Φ3m×10m塔式機(jī)立窯一臺(tái),Φ2.2m×6.5m生料磨及水泥磨各一臺(tái),Φ4.0m離心式選粉機(jī),烘干機(jī)規(guī)格為Φ1.5m×12m,逆流式。

2 應(yīng)注意的工藝問(wèn)題

  
2.1 原燃材料及生料均化
  

該廠煤的質(zhì)量波動(dòng)較大,發(fā)熱量低,入磨材料水分較大,飽磨現(xiàn)象頻繁出現(xiàn),造成出磨生料成分波動(dòng)很大。加之未能重視生料均化,使得入窯生料CaO合格率僅為50%左右,F(xiàn)e2O3合格率亦低于60%,而SiO2、燒失量則未能作為控制項(xiàng)目,從而造成窯情極不正常,嚴(yán)重影響了立窯的產(chǎn)質(zhì)量。采用煤矸石后,由于煤矸石成分波動(dòng)遠(yuǎn)比粘土大(如表4所示),其不穩(wěn)定性不僅導(dǎo)致各成分合格率低,而且將會(huì)加劇生料配煤的不穩(wěn)定性。因此,如何提高入窯生料成分的均勻性將成為煤矸石應(yīng)用是否成功的關(guān)鍵。為此,我們首先加強(qiáng)了進(jìn)廠原材料的質(zhì)量管理,重點(diǎn)加強(qiáng)了進(jìn)廠煤炭質(zhì)量的管理工作。采取固定礦點(diǎn),單人經(jīng)營(yíng)的辦法。同時(shí)對(duì)進(jìn)廠煤由原來(lái)單獨(dú)考核發(fā)熱量改為發(fā)熱量及發(fā)熱量均勻性?xún)煞矫嬷笜?biāo)同時(shí)考核,而且要求煤炭經(jīng)營(yíng)者保證進(jìn)廠煤儲(chǔ)量500t以上。通過(guò)以上措施,進(jìn)廠煤發(fā)熱量基本能控制在18810±1254kJ/kg范圍。再通過(guò)堆場(chǎng)搭配,使得入磨煤發(fā)熱量基本可以控制在17974~19646kJ/kg之間,較好地滿(mǎn)足了配料要求。對(duì)于煤矸石質(zhì)量的管理,則采取專(zhuān)人承包負(fù)責(zé)的辦法。承包者根據(jù)化驗(yàn)室對(duì)礦山煤矸石質(zhì)量普查數(shù)據(jù),按照廠內(nèi)質(zhì)量要求預(yù)先搭配進(jìn)廠并分堆晾曬,使水分達(dá)到要求后再運(yùn)入儲(chǔ)倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存,要求儲(chǔ)倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)量不少于500t。最后由承包者用鏟車(chē)搭配破碎進(jìn)配料庫(kù)。廠內(nèi)根據(jù)磨頭配料煤矸石水分及其成分波動(dòng)情況對(duì)承包者進(jìn)行考核。上述措施實(shí)施后,煤矸石質(zhì)量基本能夠滿(mǎn)足配料要求,發(fā)熱量基本在4598±418kJ/kg范圍內(nèi)。
  

為了確保出磨生料成分的均勻穩(wěn)定,電工班還派出專(zhuān)人對(duì)配料秤計(jì)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。而化驗(yàn)室控制項(xiàng)目亦由原來(lái)僅控制CaO、Fe2O3改為出磨生料CaO、Fe2O3、SiO2、燒失量同時(shí)控制,CaO、Fe2O3每小時(shí)控制一次,SiO2、燒失量每2h控制一次。通過(guò)上述措施,出磨生料CaO、Fe2O3合格率分別提高到70%及80%以上,SiO2、燒失量合格率分別可達(dá)65%左右,在此基礎(chǔ)上我們進(jìn)一步加強(qiáng)了生料倒庫(kù)工作,使得入窯生料比出磨生料成分合格率提高15個(gè)百分點(diǎn),為提高立窯產(chǎn)質(zhì)量打下了基礎(chǔ)。
2.2 配方問(wèn)題
  

由于原有進(jìn)廠煤質(zhì)較差,帶入的煤灰多,實(shí)際生產(chǎn)中粘土配料量不大,生料中Al2O3亦不高。而該廠習(xí)慣于高熔劑配方,因此,F(xiàn)e2O3控制值較高,生料中Fe2O3控制值大部分在3.2%左右。窯內(nèi)煅燒非常困難,經(jīng)常發(fā)生塌邊,出紅料或者抽心現(xiàn)象。中部通風(fēng)很差,窯工不得不經(jīng)常停料提火,嚴(yán)重影響了熟料產(chǎn)質(zhì)量。針對(duì)上述問(wèn)題,在應(yīng)用煤矸石后,適當(dāng)?shù)靥岣吡薾值,同時(shí)為了底火結(jié)實(shí),便于用風(fēng),生料中Al2O3含量由原來(lái)的3.3%左右提高到3.6%左右,F(xiàn)e2O3含量則由3.2%左右降至2.6%左右,飽和比則基本不變。通過(guò)上述調(diào)整,窯的中部通風(fēng)狀況明顯好轉(zhuǎn),熟料質(zhì)量亦有所提高,但物料上火速度仍比較慢,窯的產(chǎn)量不高,一旦由于機(jī)械故障而停窯,窯內(nèi)很易結(jié)大塊。針對(duì)這種現(xiàn)象,我們又采取了三方面的措施:首先針對(duì)物料底火較厚,窯內(nèi)易結(jié)大塊的特點(diǎn),適當(dāng)?shù)亟档土耸炝吓錈崃?;其次針?duì)物料上火慢的問(wèn)題,改用了優(yōu)質(zhì)煤,進(jìn)廠煤發(fā)熱量由原來(lái)的18810kJ/kg左右提高到22990kJ/kg左右;第三,螢石摻量由原來(lái)的0.4%提高到0.6%。利用煤矸石前后的生、熟料化學(xué)成分見(jiàn)表5。

表5 使用煤矸石前后水泥生、熟料成分變化
項(xiàng) 目 Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 fCaO Σ KH n P
生料 使用前 41.37 37.80 11.76 3.38 3.19 1.58   99.08 0.94 1.79 1.06
使用后 40.53 38.20 12.06 3.65 2.61 1.56   98.61 0.93 1.93 1.40
熟料 使用前 1.45 64.25 19.33 5.47 5.48 2.50 0.41 3.45 98.89 0.98 1.77 1.0
使用后 0.96 64.75 20.23 6.13 4.62 2.26 0.87 2.82 99.82 0.94 1.88 1.33


2.3 成球問(wèn)題
  

煤矸石沒(méi)有塑性,難以成球,而且料球不穩(wěn)定,入窯后容易爆裂,嚴(yán)重影響窯內(nèi)通風(fēng)。為此,我們將生料細(xì)度由原來(lái)的10%以?xún)?nèi)降至8%以?xún)?nèi),同時(shí)改善成球裝置,并適當(dāng)增加成球水量,然后狠抓窯工操作,堅(jiān)決杜絕明火或半明火煅燒,提倡深暗火操作。通過(guò)上述幾方面措施,成球質(zhì)量完全可以滿(mǎn)足立窯煅燒的需要,而且窯內(nèi)爆球現(xiàn)象很少發(fā)生。

2.4 窯體結(jié)構(gòu)問(wèn)題
  

深暗火操作要求窯內(nèi)濕料層加厚,底火下移,而要做到這一點(diǎn),原有窯內(nèi)喇叭口則已顯得不適應(yīng)。為此,我們將喇叭口高度由原來(lái)的1.5m加深到1.8m,角度則由原來(lái)的14.5°減小至12.5°。同時(shí)將風(fēng)機(jī)電機(jī)功率由原來(lái)的155kW加大至215kW。通過(guò)上述改造,較好地滿(mǎn)足了操作要求。

3 效益分析

  
3.1 提高了主機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量
  利用煤矸石代替粘土后,提高了主機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,如表6。

表6 使用煤矸石前后各主機(jī)臺(tái)的產(chǎn)量 t/h
項(xiàng)目 生料磨 立窯 水泥磨
使用前 20.5 8.1 13.0
使用后 22.5 9.0 14.5

  由表6可知,使用煤矸石后,生料磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來(lái)的20.5t/h提高至22.5t/h。其原因在于:①入磨物料水分降低,有利于提高磨機(jī)的研磨效率及選粉效率;②原有粘土含砂量達(dá)30%以上,而煤矸石中基本不含砂質(zhì),因此易磨性得以明顯改善;③適當(dāng)改進(jìn)了選粉機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu),同時(shí)對(duì)研磨體級(jí)配進(jìn)行調(diào)整。
 

 使用煤矸石后,立窯臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由8.1t/h提高到9.0t/h。其原因是:①生料配方由原來(lái)的高鐵配方變成了高鋁配方,加之堅(jiān)持暗火操作,改善了立窯煅燒狀況;②煤矸石中帶入了部分硫,并適當(dāng)加大了螢石用量,使得礦化劑礦化效果更為明顯。
  

水泥磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由原來(lái)的13.0t/h提高到14.5t/h,其原因在于:①使用煤矸石后,熟料中熔劑礦物數(shù)量降低,且由高鐵配方變成了高鋁配方,出紅料現(xiàn)象基本消失,改善了熟料易磨性;②熟料強(qiáng)度得以提高,使得混合材摻入量由原來(lái)的8%左右提高到13%左右,改善了入磨物料的易磨性。

3.2 提高了熟料及水泥質(zhì)量
  

使用煤矸石前后半年的熟料及水泥質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果如表7。

表7 使用煤矸石前后熟料及水泥質(zhì)量對(duì)比情況
項(xiàng)目 時(shí)間 細(xì)度
/%
比表面積
/(m2/kg)
標(biāo)準(zhǔn)稠度
/%
抗折強(qiáng)度/MPa 抗壓強(qiáng)度/MPa 凝結(jié)時(shí)間/(h:min)
3d 28d 3d 28d 初凝 終凝
熟料 使用前 8.1 310 25.60 5.1 7.2 32.3 56.7 3:23 5:37
使用后 6.5 305 24.64 5.3 7.4 34.5 59.1 3:22 4:58
水泥 使用前 4.6 333 27.0 5.0 7.1 26.0 47.0 2:46 4:52
使用后 4.4 339 27.2 5.1 7.2 27.5 48.9 2:32 4:37

  由表7可以看出,使用煤矸石后熟料強(qiáng)度及其它性能均比使用前有所改善,水泥強(qiáng)度在混合材摻量增加5%左右的條件下仍比原有強(qiáng)度高。

3.3 顯著降低水泥生產(chǎn)成本
  

根據(jù)該廠財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì),得到使用煤矸石前后半年的水泥直接生產(chǎn)成本如表8。

表8 使用煤矸石前后噸水泥生產(chǎn)成本對(duì)比情況
項(xiàng)目 石灰石 粘土 煤矸石 鐵粉 混合材 螢石 石膏 紙袋 工資 電費(fèi) 維修 其它 Σ
使用前 18.81 1.4 0 2.8 41.7 3.2 0.8 9.2 30.3 24.7 66.5 11.7 3.2 214.31
使用后 17.5 0 3.2 2.1 28.4 2.5 1.0 9.1 30.5 21.3 56.5 8.4 2.5 183.0

  由表8可以看出,使用煤矸石后,噸水泥煤炭成本顯著降低,其原因是:①煤矸石帶入了相當(dāng)部分的熱量;②節(jié)省了烘干粘土所需的煤量;③水泥中混合材摻量增加,減少了噸水泥中的熟料消耗,從而間接地降低了噸水泥煤炭消耗;④配方及窯工操作的改變對(duì)降低煤耗亦有貢獻(xiàn)。由表8還可看出,電耗成本亦在原有基礎(chǔ)上大大降低,其原因主要是主機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量顯著提高及水泥中混合材摻量增加之故。據(jù)統(tǒng)計(jì)使用煤矸石后,噸水泥綜合電耗由原來(lái)的95kWh/t降至80kWh/t左右。

4 結(jié)語(yǔ)

  綜上所述,合理的配方是應(yīng)用煤矸石成敗的關(guān)鍵因素,而要達(dá)到配方合理,材料質(zhì)量及均化程度(尤其是煤矸石均化程度)則是先決條件。除此之外,改善料球質(zhì)量,提高料球在窯內(nèi)的體積穩(wěn)定性,確保窯內(nèi)通風(fēng)狀況良好亦十分重要。實(shí)踐證明,只要工藝措施合理,利用煤矸石代替粘土配料是完全可行的。既有利于環(huán)境保護(hù),又可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。

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