降低熟料燒失量,提高熟料質(zhì)量
一、煤粉質(zhì)量的調(diào)整 :
眾所周知,熟料的燒失量只決定于熟料的燒成過程,同配料方案無關(guān)。因此,燒成過程中的煤就起到了相當重要的作用。剛開始投產(chǎn)時,由于考慮了煙煤的特性,我們將煤粉的細度控制在12% 左右,水份控制在1.5%左右。由于煤磨等設(shè)備還處于試運轉(zhuǎn)及調(diào)試過程,因此實際下來細度基本還能達到要求,但水份卻一直在 2.5% 左右,控制不下來。經(jīng)過一段時間的運行及工藝調(diào)整,煤磨運行達到正常,工藝條件也理想穩(wěn)定,在指標未變的情況下,實際細度穩(wěn)定在 8% 左右,水份控制在1.5%左右,這樣大大提高了煤粉在窯中的燒成效果,為降低熟料燒失量創(chuàng)造了條件。
二、噴煤管在窯截面上的位置調(diào)整 :
生產(chǎn)初期,煤管的位置基本在大窯中心偏料的第三相限位置,以后由于胴體溫度、窯電流、升重等問題的影響,不斷進行調(diào)整,一直沒有穩(wěn)定下來。后來在相關(guān)設(shè)備問題解決后,將噴煤管的位置穩(wěn)定在大窯中心偏第二相限的位置,基本趨于正常,熟料燒失量也較穩(wěn)定。
三、熟料升重的提高 :
剛點窯時,熟料升重控制的較低, 1150—1250 之間,由于窯電流的影響,飽合比、窯溫一直不敢提, F-CaO 還不斷有超標的情況出現(xiàn)、偶爾還出現(xiàn)過一兩次的安定性不合格現(xiàn)象。經(jīng)過廠家和我廠工藝、電氣、設(shè)備部門的認真分析并拿出方案,設(shè)備相關(guān)問題得到解決,窯溫也能夠控制的較高,熟料升重達到 1220-1300 ,熟料燒成結(jié)果理想,對降低燒失量起了很大的作用。
通過對熟料燒失量的問題的解決,我們深刻地認識到要有好的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量,工藝是前提,設(shè)備是基礎(chǔ)和保障,只有緊緊地抓住這一點并加強原燃材料的品質(zhì)穩(wěn)定,優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的目標不難實現(xiàn)。
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