分解窯質(zhì)量和臺時能力的提高與穩(wěn)定
該生產(chǎn)線于1992年10月份首次點火,試生產(chǎn)期間熟料質(zhì)量差,臺時能力低的問題一直是制約達標(biāo)達產(chǎn)的難點之一,經(jīng)過幾年的實踐和探索,終于使窯的熟料質(zhì)量和臺時能力得以提高與穩(wěn)定,1995年7月份首次實現(xiàn)3d達標(biāo)即連續(xù)72h生產(chǎn)合格熟料3028t;1998年5月份實現(xiàn)跨年度年達產(chǎn),即1997年5月~1998年5月連續(xù)12個月生產(chǎn)合格熟料297019t;目前一直穩(wěn)定運轉(zhuǎn)在較高的產(chǎn)質(zhì)量水平上(見表1)。以下為我們穩(wěn)定提高熟料產(chǎn)質(zhì)量的具體做法。
表1 1995~1998年6月窯運轉(zhuǎn)狀況
1 改進三通道噴煤嘴結(jié)構(gòu)及安放位置,建立維護制度
1.1 三通道噴煤嘴結(jié)構(gòu)的改進
我廠窯頭喂煤用三通道噴煤嘴,原設(shè)計內(nèi)風(fēng)角度為45°,使用中出現(xiàn)刷窯皮、燒蝕耐火磚的現(xiàn)象,開始燒成帶用200mm厚的磷酸鹽磚,使用一周時間火點處就只剩下2mm厚,造成紅窯,后來使用不燒結(jié)鎂鉻磚和半直接結(jié)合鎂鉻磚也只能使用2~3個月。而短粗的火焰使高溫區(qū)過于集中也不利于熟料的燒成,此后,將內(nèi)風(fēng)角度改為15°,這樣雖然火焰細(xì)長,但角度太小不能將風(fēng)煤很好地攪拌混合,燃燒效率低,降低了對熟料的燒成能力甚至造成不完全燃燒使窯尾斜坡和縮口結(jié)皮加重,進而造成窯爐兩路風(fēng)的不匹配,引發(fā)塌料和堵塞,嚴(yán)重影響熟料質(zhì)量和臺時能力的提高,最后將內(nèi)風(fēng)角度改為30°,解決了問題。
1.2 三通道噴煤嘴在窯內(nèi)位置的調(diào)整
三通道噴煤嘴結(jié)構(gòu)改進后,還存在燒成帶火點處窯皮薄,燒成帶偏短的現(xiàn)象,燒成帶耐火磚使用周期不足4個月,為此我們開始研究噴煤嘴在窯內(nèi)的位置。以窯中心為參照點(如圖1),原來的噴煤嘴在窯內(nèi)位置是入窯400~500mm,a=30~50mm,b=75~85mm,經(jīng)多次調(diào)整現(xiàn)在噴煤嘴在窯內(nèi)的位置是入窯150~250mm,a=10~30mm,b=25~35mm,從而使得窯皮薄厚均勻(200~300mm),長短合適(16~18m)。耐火材料的使用周期大大提高,一般按一年春秋兩次中修而形成的兩個周期計算,燒成帶前端火點處耐火磚可使用1個周期,而燒成帶后端,耐火磚可使用2個周期,為穩(wěn)定提高熟料質(zhì)量和臺時能力創(chuàng)造了條件。
1.3 完善三通道噴煤嘴的維護制度
三通道噴煤嘴由于其較傳統(tǒng)的單通道噴煤嘴風(fēng)速高,生產(chǎn)中磨損較快,磨損后,調(diào)整火焰能力減弱,火焰變短,嚴(yán)重時,煤粉不能有效燃燒,造成燒成帶后結(jié)厚窯皮,且整個窯皮短,嚴(yán)重時在厚窯皮后部形成大蛋,1997年曾在此處形成過一次3個Φ1.0~1.2m大蛋,損壞耐火磚造成停窯,現(xiàn)在制定了每兩個半月左右利用停車維護時間換一次噴煤嘴制度。
2 穩(wěn)定提高入窯生料質(zhì)量
2.1 減少混料
我廠生料是用石灰石、粘土和鐵粉三組分配料,而粘土、鐵粉沒有均化庫,均儲存在老式聯(lián)合儲庫內(nèi),由同一料倉同一條皮帶輸送至立磨配料站的各自料倉內(nèi),在儲存和輸送中經(jīng)常造成粘土和鐵粉的混料,一旦混料,質(zhì)量就會失控,為此我們改變了粘土、鐵粉堆放位置,采取每放完一種料后徹底清庫的措施,基本解決了嚴(yán)重混料問題。
2.2 控制生料中有害成分
生料中的有害成分(K2O,Na2O,SO3),對窯外分解窯影響很大,它在預(yù)熱器—窯系統(tǒng)內(nèi)成幾倍至幾十倍的富集,易形成硫鉀鈣石、灰硅鈣石和硫硅鈣石等低熔點易結(jié)皮的礦物,造成預(yù)熱器的堵塞和塌料。我廠曾出現(xiàn)生料中SO3成分過高,造成頻繁堵塞和塌料現(xiàn)象,后改用低硫含量鐵粉解決了問題。
2.3 采用QCS生料質(zhì)量自動控制系統(tǒng)提高配料精度
正常生產(chǎn)中,立磨操作員用自動控制方式,每小時只需輸入生料分析結(jié)果,計算機將自動調(diào)整三種原料配比,消除了人為調(diào)整誤差,提高了出磨生料質(zhì)量合格率;異常情況,如出現(xiàn)混料時改為手動控制以減少由于混料而造成的質(zhì)量波動。
2.4 努力提高均化庫均化值
我廠均化庫均化效果一直不理想,庫存低時幾乎無均化效果,出磨生料質(zhì)量的波動,造成出窯熟料質(zhì)量的波動并影響窯臺時能力的提高,為此我們將均化庫每庫控制在半庫以上的料位,一般15m左右,最低不低于10m,盡量提高均化值,目前均化值也只能達到2.5左右。
3 控制煤粉質(zhì)量穩(wěn)定喂煤系統(tǒng)
3.1 安裝煤粉計量設(shè)備
我廠原設(shè)計的喂煤螺旋秤因達不到要求,影響生產(chǎn)而拆除,一度只靠喂煤雙管轉(zhuǎn)數(shù)計量,其數(shù)值只能做參考,操作員無法知道準(zhǔn)確喂煤量,而出現(xiàn)跑煤或不下煤時也無從知道,只能從反饋工藝參數(shù)上判斷,致使操作滯后,影響熟料質(zhì)量和窯的臺時能力,為此對喂煤系統(tǒng)進行改造,安裝了沖擊流量計,已收到良好效果。
3.2 控制喂煤精度,防止跑煤
該窯投料量在72t/h時,分解爐喂煤量3.5t/h左右,而分解爐在雙管螺旋輸送機轉(zhuǎn)數(shù)不變的情況下,卻多次出現(xiàn)過近20t/h的喂煤量,經(jīng)分析是喂煤雙管螺旋輸送機由于長期磨損,間隙過大所致,跑煤后系統(tǒng)溫度超限,形成倒掛現(xiàn)象,嚴(yán)重時造成結(jié)皮堵塞或塌料,為此我們采取了定期檢查,更換雙管螺旋芯子的措施,控制其間隙在2.0mm以內(nèi)。
3.3 控制入廠原煤質(zhì)量
我廠原煤質(zhì)量差主要是煤灰分高且波動大(見表2),煤灰分的大幅度波動使入窯生料和煤粉不對口,熟料率值忽高忽低,KH值高時熟料燒不住,fCaO高,KH低時,熟料強度低且易發(fā)生結(jié)皮,導(dǎo)致堵塞或塌料,煤灰分高時熱值低,不易燃燒完全,滿足不了煅燒要求。為此,目前控制煤的灰分在28%±2%。
表2 1995年~1998年6月煤粉質(zhì)量
3.4 做好原煤入廠后的均化工作
原煤卸入聯(lián)合儲庫后,以橫鋪豎切的方法進行均化。即將不同質(zhì)量的原煤,在聯(lián)合儲庫中分層堆放在一起,用煤時吊車縱向抓取,使煤粉質(zhì)量在堆放和抓取中達到均化目的。
3.5 控制出磨煤粉質(zhì)量
我廠出磨煤粉水分控制1.0%以下,水分大時既不利于煤粉的燃燒,拉長黑火頭,影響熟料煅燒,又不利于下煤的穩(wěn)定,煤粉水分大,易造成棚庫,煤下不來,被迫人工砸?guī)?這樣又容易造成塌庫,誘發(fā)跑煤。由表2可見,出磨煤粉細(xì)度是很粗的,其主要原因是新建的5號窯系統(tǒng)沒有新建煤磨及原煤均化設(shè)施,而是利用原來老的煤粉生產(chǎn)設(shè)備。由于設(shè)備原因能力不足時,被迫放粗,高時可達18%,低時也在12%以上。細(xì)度很粗的煤粉易造成不完全燃燒,系統(tǒng)出現(xiàn)溫度倒掛現(xiàn)象,進而形成窯尾和預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮、堵塞或塌料。目前針對煤粉細(xì)度問題已經(jīng)采取措施,改造了煤磨并正處在調(diào)試階段,力爭將煤粉細(xì)度降至10%以下。
4 優(yōu)化工藝參數(shù),制定操作標(biāo)準(zhǔn)
4.1 窯的喂料量同轉(zhuǎn)速相匹配
窯的喂料量同轉(zhuǎn)速按以下關(guān)系式調(diào)整:
N=0.042G
式中:N———窯轉(zhuǎn)速,r/min;
G———窯喂料量,t/h。
窯喂料量增加時必須增加窯轉(zhuǎn)速,而窯轉(zhuǎn)速達不到規(guī)定數(shù)值時,不能增加喂料量,這樣就避免了窯內(nèi)物料量時大時小,填充率不穩(wěn)定而造成熱工制度不穩(wěn)定,為穩(wěn)定熟料質(zhì)量和提高臺時能力創(chuàng)造條件。
4.2 穩(wěn)定入窯物料分解率
入窯物料表觀分解率的高低是評價窯外分解窯預(yù)熱分解能力和系統(tǒng)工況的重要參數(shù),也是穩(wěn)定熟料質(zhì)量和窯臺時能力的關(guān)鍵。正常生產(chǎn)中均穩(wěn)定在90%以上,混合室出口溫度的設(shè)定值是在控制范圍內(nèi)根據(jù)入窯物料表觀分解率的高低而改變,并自動控制分解爐喂煤量以穩(wěn)定溫度和入窯物料表觀分解率。
4.3 建立窯的拉風(fēng)投料標(biāo)準(zhǔn)
當(dāng)尾溫達900~950℃,窯速轉(zhuǎn)至2r/min時,拉風(fēng)至1號筒出口負(fù)壓1000Pa左右,點分解爐,爐溫達700℃時,設(shè)定喂料量56t/h,窯尾喂料提升機電流達29A時(提升機空載時電流為24A,額定投料量時電流為36A),拉風(fēng)至1號筒出口負(fù)壓3500~4000Pa,不需掛窯皮情況下在2h內(nèi)加至額定喂料量。這樣既可使點分解爐系統(tǒng)拉風(fēng)和投料時間相匹配,不致于造成拉風(fēng)過早,使系統(tǒng)處于超溫狀態(tài);又可使窯盡快達額定產(chǎn)量,因為預(yù)分解窯在額定產(chǎn)量下,各參數(shù)才能達到最佳值,工況也是最穩(wěn)定的。
4.4 確定合適掛窯皮制度
掛好窯皮是優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗的保證,尤其新?lián)Q磚時必須注重掛好窯皮。按升溫制度升溫至規(guī)定投料溫度時,首次投料量為56t/h。穩(wěn)定運轉(zhuǎn)至第3個班后分兩次加至63t/h,再穩(wěn)定運轉(zhuǎn)3個班后加至正常投料量,正常生產(chǎn)中注意監(jiān)視筒體溫度,注意窯皮的變化,并及時調(diào)整和補掛。
4.5 熟料燒成系統(tǒng)主要控制參數(shù)
混合室出口溫度:880±20℃;
入爐三次風(fēng)溫度:700~800℃;
窯尾溫度:1000±50℃(最高≯1100℃);
燒成帶溫度:1300~1400℃;
窯頭負(fù)壓:-(20±5)Pa;
投料前預(yù)熱器出口負(fù)壓:-3500~-4 000Pa;
入窯物料分解率:90%±5%。
4.6 注重發(fā)揮趨勢圖的作用
中控室CRT畫面上的各重要參數(shù)趨勢圖能記錄過去、顯示當(dāng)前和預(yù)示將來。為此將原設(shè)計的各參數(shù)趨勢進行了重新組合和優(yōu)化,操作員根據(jù)主要參數(shù)趨勢圖變化,作預(yù)調(diào)整,避免了工況的較大波動,穩(wěn)定了熟料的產(chǎn)質(zhì)量。
5 提高篦冷機冷卻能力,避免“堆雪人”和出紅料
5.1 增加淬冷風(fēng)量
在原來6室5臺冷卻風(fēng)機的基礎(chǔ)上,將原來的1室分隔成0室和1室。增加1臺0室淬冷風(fēng)機。
5.2 避免冷風(fēng)短路
一是進行厚料層操作,原來篦床上高溫段平均料層只有350mm左右。在結(jié)粒不均時,冷卻風(fēng)從阻力小的大顆粒部位短路,細(xì)顆粒部位冷卻不好,現(xiàn)熟料平均料層逐漸加至600mm;二是加強0室下4個鎖風(fēng)翻板閥的維護,避免失靈造成冷卻風(fēng)短路。
5.3 篦冷機控制合適的高低溫度段速度比
高溫段篦速∶低溫段篦速=1∶1.2。
5.4 操作中注意風(fēng)煤料的變化
尤其在煤料成分變化時加強操作及時聯(lián)系調(diào)整。當(dāng)煤灰分大,熟料中Fe2O3含量高或噴煤嘴磨損嚴(yán)重時均有“堆雪人”和出紅料的危險。
6 提高窯運轉(zhuǎn)率,穩(wěn)定提高產(chǎn)質(zhì)量
6.1 保證分廠入庫配件質(zhì)量
每次配件加工完或購回后,由技術(shù)人員驗收后方可入庫,杜絕原來在設(shè)備或電器配件上曾多次發(fā)生的因質(zhì)量不合格而延誤生產(chǎn)的情況。
6.2 重視春秋兩次中修
中修期間各個檢修項目均落實到個人,明確責(zé)權(quán)利,重要項目完工后由分廠各副廠長親自組織驗收,確保檢修質(zhì)量。
6.3 加強巡檢工作
日常生產(chǎn)中對機械設(shè)備、電器設(shè)備和生產(chǎn)工藝問題的巡檢是一項十分重要的工作。巡檢中可以及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)隱患,及時處理,避免造成事故。
6.4 做到計劃停車維護
原來除春秋兩次中修為計劃停車外,其它停車多為故障被迫停車。匆忙搶修既影響質(zhì)量又不能充分利用停車時間。為此分廠已逐步做到了日常的計劃停車維護。
7 穩(wěn)定提高窯產(chǎn)質(zhì)量的其它措施
7.1 穩(wěn)定增濕塔出口溫度
正常生產(chǎn)中,窯磨同時開,增濕塔出口溫度控制在270℃。原來手動控制時,溫度時高時低,溫度的變化造成氣體體積的變化,使系統(tǒng)拉風(fēng)量發(fā)生變化,而影響工況。為此,我們改造了增濕塔噴水系統(tǒng),實現(xiàn)了溫度自動控制。
7.2 穩(wěn)定窯尾喂料秤的喂料量
原來多次因生料在輸送過程中進雜物卡住稱重倉的下料閥門,造成下料不暢,甚至不下料的情況,為此我們在提升機入稱重倉的下料口安裝了過濾網(wǎng),定期檢查除去雜物。
7.3 加強堵漏密閉工作
日常生產(chǎn)中定期檢查系統(tǒng)密閉情況,對漏風(fēng)點及時處理。
7.4 定期進行工藝標(biāo)定
定期分析系統(tǒng)工況,從標(biāo)定數(shù)據(jù)中,我們曾發(fā)現(xiàn)混合室出口溫度實際值同中控顯示值的差值隨環(huán)境溫度的降低而增大,經(jīng)分析是儀表熱電偶補償導(dǎo)線方面原因所致。如沒有定期的參數(shù)標(biāo)測就很難發(fā)現(xiàn)問題,將給操作員的操作帶來誤導(dǎo)。
總之,影響新型干法窯熟料質(zhì)量和臺時能力的原因是多方面的,不同的廠、不同的窯都有各自不同的情況,要提高熟料質(zhì)量和臺時能力必須做艱苦細(xì)致的工作,具體問題具體分析,不斷解決主要矛盾,才能使窯的產(chǎn)質(zhì)量不斷邁上新的臺階。
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