1 操作方面
投料和止料是預(yù)分解窯操作中比較重要的環(huán)節(jié),操作不當(dāng)很容易造成預(yù)熱器堵塞。
我廠在試生產(chǎn)階段,開(kāi)始投料量定在80t/h,高溫風(fēng)機(jī)的進(jìn)口閥門開(kāi)度為45% ,液偶轉(zhuǎn)速在800r/min左右,預(yù)熱器一級(jí)入口壓力在2500Pa左右。由于投料量少,生料進(jìn)入分解爐時(shí)表面粘性增大,通過(guò)五級(jí)排灰閥時(shí),難以沖開(kāi)排灰閥,從而造成預(yù)熱器五級(jí)堵塞;另外,系統(tǒng)拉風(fēng)較小,旋風(fēng)筒、分解爐內(nèi)風(fēng)速低,物料無(wú)法正常懸浮,預(yù)熱器的分離效果差,單位風(fēng)量的料荷載太大,同樣造成了預(yù)熱器堵塞。后來(lái)決定采用大風(fēng)、大料的操作方法,投料量定在12Ot/h,把高溫風(fēng)機(jī)閥門開(kāi)度提高到65%,液偶轉(zhuǎn)速提高到800r/min,一級(jí)入口壓力在3000Pa左右。加料階段,在保證燒成帶溫度適當(dāng)?shù)那疤嵯?,要快速越過(guò)系統(tǒng)的塌料區(qū)(一般在1h左右加料至正常),以免產(chǎn)生塌料造成堵塞。
通過(guò)以上措施,避免了因投料不當(dāng)造成預(yù)熱器堵塞的現(xiàn)象發(fā)生。
預(yù)熱器二級(jí)筒曾出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,這種情況都發(fā)生在投料后不久。分析原因是止料操作時(shí)減風(fēng)太快,一般在止料后立即減風(fēng),有一部分物料沒(méi)入窯,堆積在預(yù)熱器內(nèi),再次投料時(shí)產(chǎn)生塌料,造成預(yù)熱器堵塞。常發(fā)生于二級(jí)筒的原因是:
(1) 二級(jí)筒不容易檢查、清理;
(2) 二級(jí)筒沒(méi)有錐體壓力顯示,操作員判斷滯后;
(3)二級(jí)筒在投料時(shí)風(fēng)速變化較大。
措施:在止料時(shí),當(dāng)入窯斗提機(jī)的電流從正常的100A降至空載狀態(tài)55A,一級(jí)筒的出口溫度升高時(shí)進(jìn)行減風(fēng)。減風(fēng)速度不要太快,一般先逐漸減少篦冷機(jī)一至六室風(fēng)機(jī)的風(fēng),等5min左右,觀察一級(jí)筒溫度升高時(shí),再減高溫風(fēng)機(jī)的風(fēng);加強(qiáng)對(duì)二級(jí)筒的清理和投料時(shí)人工看守。收到了很好的效果。
2 原料中有害成分的影響
我公司原料供應(yīng)點(diǎn)不固定,入廠原料中的有害成分波動(dòng)較大,石灰石中Cl一的含量達(dá)到0.043% ,大大超過(guò)了0.015%的控制指標(biāo);生料Mg()的含量有時(shí)超過(guò)2%。由于Cl一和MgO的含量較高,所形成的低熔點(diǎn)礦物易形成結(jié)皮。結(jié)皮粘結(jié)在旋風(fēng)筒下錐體和下料管道上,或者脫落,使物料難以通過(guò)造成堵塞。
在調(diào)試階段為提高窯的產(chǎn)量,分解爐溫度控制較高,后來(lái)出現(xiàn)分解爐的喂煤加不上去、溫度波動(dòng)大、
熟料的質(zhì)量下降的情況,操作上誤認(rèn)為風(fēng)量不足,增加高溫風(fēng)機(jī)的風(fēng)量后,窯況卻進(jìn)一步惡化,曾經(jīng)出現(xiàn)了窯尾用煤和窯頭喂煤在5:5的狀況,預(yù)熱器頻繁堵塞。
分析原因:原料中的有害成分特別是氯和鎂的含量高,在操作上沒(méi)有充分重視,溫度控制較高,有時(shí)分解爐的出口溫度高達(dá)950oC,造成系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重,影響了TDF爐的雙噴騰效應(yīng)。TDF爐下縮口和中間縮口處結(jié)皮更嚴(yán)重,分解爐內(nèi)風(fēng)量不足,風(fēng)速較低,造成分解爐內(nèi)塌料。為避免塌料,操作上加大拉風(fēng),高溫風(fēng)機(jī)的液偶轉(zhuǎn)速由870r/min提高至920r/min左右,從而進(jìn)一步使?fàn)t內(nèi)的風(fēng)速加快,風(fēng)、煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間大大縮短,嚴(yán)重影響了爐內(nèi)的風(fēng)、料、煤合理匹配,使分解爐的煤加不上去,造成了窯頭和窯尾的喂煤失比,整個(gè)系統(tǒng)熱工制度紊亂。
措施:(1)利用檢修時(shí)間對(duì)預(yù)熱器系統(tǒng)進(jìn)行清理;(2)控制窯頭窯尾喂煤的比例,保持好火焰形狀;(3)操作上嚴(yán)格控制分解爐溫度在900℃以下,杜絕因溫度高產(chǎn)生結(jié)皮;(4)控制好入廠原燃料的有害成分的含量,成分波動(dòng)大的物料和穩(wěn)定的物料搭配使用。
3 角行程分料閥的調(diào)節(jié)不當(dāng)
預(yù)熱器四級(jí)筒曾出現(xiàn)頻繁堵塞的現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)物料溫度較高并很難清理,開(kāi)始分析原因認(rèn)為是煤粉細(xì)度粗,在分解爐內(nèi)不能充分燃燒,部分在四級(jí)筒燃燒造成堵塞。后來(lái)把煤粉細(xì)度由10%降至5%左右,水分控制在1.5%左右,但預(yù)熱器四級(jí)頻繁堵塞的現(xiàn)象仍然出現(xiàn)。每次堵塞時(shí)都造成下料管堵塞,并不是發(fā)生在易堵塞的旋風(fēng)筒錐體處。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,確定是角行程分料閥的問(wèn)題。調(diào)試初期,把分料閥的分料比定為3:7,以后便沒(méi)有調(diào)節(jié),由于分解爐上部的物料少,造成分解爐上游的溫度高,很容易使上部的下料管堵塞,從而造成四級(jí)筒堵塞。后來(lái),把分料閥的分料比改為5:5,四級(jí)筒堵塞的問(wèn)題得到解決。
4 入窯生料成分波動(dòng)
影響我廠入窯生料化學(xué)成分的主要因素有:
(1)入廠原料成分波動(dòng)大;
(2)原料預(yù)均化效果不很理想;
(3)窯灰入生料均化庫(kù),當(dāng)生料磨停機(jī)時(shí),造成窯灰不均勻摻入均化庫(kù)。生料均化庫(kù)內(nèi)顆粒離析非常嚴(yán)重,使窯灰的CaO含量高,SiO2的含量低,有害成分含量高。由于以上因素,使生料化學(xué)成分波動(dòng)很大,經(jīng)常造成預(yù)熱器堵塞。
正常時(shí)入窯生料的化學(xué)成分見(jiàn)表1。
生料磨停運(yùn)造成堵塞時(shí)入窯生料的化學(xué)成分見(jiàn)表2。
原料成分波動(dòng)大時(shí)造成堵塞的入窯生料的化學(xué)成分見(jiàn)表3。
措施:
(1)嚴(yán)禁不合格原料進(jìn)廠,對(duì)化學(xué)成分相差大的原料分批、分堆存放,搭配使用;
(2)穩(wěn)定石灰石破碎機(jī)的產(chǎn)量;定期調(diào)整篦縫間隙,保證粒度的合格率。通過(guò)調(diào)整堆料機(jī)的堆料程序,使堆料機(jī)隨著料層的增高,自動(dòng)地按物料休止角的比例減少上一層堆料的長(zhǎng)度,減少了料堆端部效
應(yīng)對(duì)生料成分的影響;
(3)針對(duì)生料磨停機(jī)造成預(yù)熱器堵塞采取措施:
a. 生料磨停機(jī)時(shí)由于窯灰摻入不勻,將分解爐的溫度控制比正常時(shí)低10℃左右;
b. 穩(wěn)定生料磨產(chǎn)量,提高出磨生料成分的合格率;
c. 縮短磨機(jī)的停機(jī)時(shí)間,力求生料均化庫(kù)位的穩(wěn)定。
在調(diào)試完成后的生產(chǎn)中,曾經(jīng)出現(xiàn)由于入窯分料閥分料不勻、系統(tǒng)卡異物等原因造成的預(yù)熱器堵塞??傊?,預(yù)熱器堵塞的原因很多,可能是單一的原因,也可能是綜合的原因,要根據(jù)實(shí)際情況分析堵塞的原因,找到有效的解決辦法,才能使窯穩(wěn)定、高效地運(yùn)轉(zhuǎn)。
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