冷卻水循環(huán)系統(tǒng)應(yīng)用流體高效節(jié)能技術(shù)效果明顯
針對水泥生產(chǎn)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)存在效率低、能耗大等問題,本文通過對流體輸送高效節(jié)能技術(shù)應(yīng)用的分析和探討,證明該技術(shù)非常適合循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能改造,優(yōu)于變頻節(jié)能技術(shù)。通過提高泵組運行效率,節(jié)電率達(dá)到55%以上,具有可靠性強、節(jié)能效果顯著等優(yōu)點。
0 前 言
傳統(tǒng)的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)在實際工作時其狀態(tài)點偏離最佳工況點,產(chǎn)生較大的無效阻力,存在著效率低、能耗大等問題。流體輸送高效節(jié)能技術(shù)是一種系統(tǒng)糾偏優(yōu)化技術(shù),它具有將現(xiàn)已嚴(yán)重偏離最佳工況點的系統(tǒng)工況恢復(fù)到最佳的工況點工作。通過流體輸送高效節(jié)能技術(shù)在筆者公司的冷卻循環(huán)水系統(tǒng)的實際應(yīng)用對比,證明該技術(shù)更加適合于冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的節(jié)能改造,優(yōu)于變頻節(jié)能技術(shù)。
1 問題的提出
1.1 我國目前的能源現(xiàn)狀和政策要求
我國是個能源消耗大國,近幾年不斷地制定了節(jié)能、減排的政策并在節(jié)能、減排方面逐漸加大了政策激勵的力度,倡導(dǎo)國內(nèi)各個企業(yè)、行業(yè)通過“四新”技術(shù)來進(jìn)行有效的節(jié)能改造,逐步提高能源的利用率。
1.2 企業(yè)經(jīng)濟效益的要求
目前,筆者公司生產(chǎn)車間的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)方面存在能耗大、工作效率低等問題,如果在冷卻水循環(huán)系統(tǒng)探索、研究和應(yīng)用流體輸送高效節(jié)能技術(shù),使系統(tǒng)效率得到提高,使水泵工作在最佳工況點運行,將會減少大量的無效能耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
1.3 冷卻水循環(huán)系統(tǒng)的現(xiàn)狀及原因分析
1.3.1 技改前狀況
技改前循環(huán)水系統(tǒng)的運行模式:3臺110KW冷卻水泵+末端冷卻設(shè)備(兩用一備),屬于開式回路機械循環(huán)系統(tǒng)。在標(biāo)準(zhǔn)的工況下,來自冷水池冷卻水經(jīng)水泵后送至系統(tǒng)換熱,在換熱后被回送到冷卻塔中換熱冷卻,如此循環(huán)往復(fù),冷卻水的損耗由供水系統(tǒng)來補給,年運行時間:350天。
1.3.2原因分析
冷卻水循環(huán)系統(tǒng)由于在工作的過程中偏離最佳的工況點,管網(wǎng)無效阻力很大,設(shè)備效率低。通過對技改前冷卻水循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行的深入研究,又參考了流體輸送高效節(jié)能技術(shù)的檢測資料,最后結(jié)合系統(tǒng)的工藝特性分析得出:
(1)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)在工作過程中,水泵偏離了設(shè)計的最高效率工況點運行,泵機組運行效率偏低;
(2)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)在設(shè)備工作過程中,系統(tǒng)內(nèi)無效管阻大,設(shè)備的無效能耗大,這也是造成循環(huán)系統(tǒng)效率低、能耗高的重要原因;
(3)冷卻水系統(tǒng)的能量利用率低,而且系統(tǒng)能量利用效率偏低,這些因素也都在不同程度上增加了系統(tǒng)運行的能耗。
2 流體輸送高效節(jié)能技術(shù)
2.1 技術(shù)簡介
流體輸送高效節(jié)能技術(shù),是一種系統(tǒng)糾偏技術(shù)。它的技術(shù)核心為:針對工礦企業(yè)流體輸送系統(tǒng)普遍存在的低效率、高能耗等狀況,按照最佳工況運行的原則,采集系統(tǒng)各項運行的數(shù)據(jù),利用“CFD”數(shù)據(jù)模擬技術(shù),建立專業(yè)的水力數(shù)學(xué)模型以及參數(shù)采集標(biāo)準(zhǔn),對系統(tǒng)進(jìn)行分析、診斷,來準(zhǔn)確找到最佳的工況點,使泵送設(shè)備和管路系統(tǒng)匹配,然后通過整改不利因素,按最佳運行工況的參數(shù)定做高效節(jié)能泵來替換目前處于不利工況、低效運行的水泵,做到消除因系統(tǒng)配置不合理而引起的高能耗情況,實行標(biāo)本兼治,達(dá)到最佳的節(jié)能效果。
在流體輸送系統(tǒng)中,泵類機械通常是與特定的管路相連,其工作狀態(tài)點取決于泵類機械的性能曲線和管路的特性曲線(如圖1所示)。如果泵類機械的設(shè)計點偏離了實際工作的狀態(tài)點,則系統(tǒng)的運行工況也將偏離設(shè)計工況。在圖2中,曲線I為管路特性曲線,流量Qa是系統(tǒng)的設(shè)計流量,在此流量下,管路阻力為Ha,也就是水泵的揚程為Ha,應(yīng)選取圖中A點所示的流量和揚程。但是如果實際選用了額定流量為Qa,揚程為Hc的水泵的話,則水泵的工作點將會移至圖中的B點,這時系統(tǒng)中的水流量將會大于設(shè)計流量Qa,達(dá)到Qb,由于流量的增大,水泵的運行功率也會隨之增大,使得水泵的能耗大大增多。同時,由于水泵的額定流量為Qa,因此可以看出水泵實際運行在A點時的工作效率是最高的,如果工況點偏移至圖中的B點,從圖2的效率曲線圖中我們可以看出,水泵的工作效率將會急劇下降,使能源消耗很大,工作效率也會大大降低。
通過分析,泵類流體輸送設(shè)備具有上圖中所描述的特性,因此泵類流體輸送設(shè)備的設(shè)計中有唯一的最佳運行工況點,在該點下運行時運行效率達(dá)到最高,也就是最佳節(jié)能點。
2.2 流體輸送技術(shù)與變頻節(jié)能技術(shù)的對比分析
表1 流體輸送技術(shù)與變頻節(jié)能技術(shù)的比較
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3 實施方法
3.1 技改的內(nèi)容
(1)采用量身定做的3臺WKRL200-55型高效節(jié)能泵替換原使用的250-B01 110型水泵,水泵電機功率由原來的90kW減小為55kW。
(2)對生產(chǎn)車間冷卻循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)水管路進(jìn)行一定的局部調(diào)整。在水泵進(jìn)水管道上新增一真空引流罐以及相應(yīng)的補水裝置、流量、壓力儀表。
3.2具體實施步驟
(1)在控制柜內(nèi)安裝計量用電能表及運行累時器。在水泵運行、累時器得電的情況下,累時器開始累積計時,水泵停機則累時器停電,則停止計時,再送電又從原來的累積時間起繼續(xù)累積計時。電能表型號:DTS866三相四線電子式,3×1.5(6)A;穿心式電流互感器型號:LMZ1-250/5,精度:0.5級,穿心匝數(shù)1,累時器型號;HB48L,累計計時數(shù):99999h,每臺水泵一套;
(2)在拆除原有水泵前,關(guān)閉暫不運行的備用水泵的進(jìn)出口閥門,按順序逐步拆除原有備用水泵,保證在技改過程中不影響系統(tǒng)生產(chǎn)的正常運行;
(3)按照施工圖安裝尺寸來安裝高效節(jié)能泵,連接節(jié)能泵的進(jìn)出口處需局部更換法蘭、短管材的部件;
(4)裝真空引流罐,對出口截止閥DN250進(jìn)行更換;
(5)對電氣控制柜內(nèi)電氣保護(hù)部分做相應(yīng)的調(diào)整或更換。管路系統(tǒng)圖見圖3。
4 應(yīng)用效果
目前,流體輸送高效節(jié)能技術(shù)在筆者公司應(yīng)用后,通過對技改前后耗電數(shù)據(jù)的測試、統(tǒng)計分析,效果顯著。
4.1 技改前后運行參數(shù)見表2
4.2 技改前后循環(huán)水系統(tǒng)耗電指標(biāo)(見表3、表4)
通過對技改前后耗電指標(biāo)的分析,冷卻循環(huán)水系統(tǒng)小時耗電由技改前的197.85kW下降為技改后的74.31kW,系統(tǒng)技改的節(jié)電率達(dá)62.4%。技改后年用電量由166.2萬度降低至62.4萬度(年運行時間按8400小時),每年可節(jié)省用電103.8萬度,節(jié)約電費57萬元,相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約363.3噸/年,減少二氧化碳排放約951.8噸/年,經(jīng)濟效益和社會效益都十分顯著。
5 結(jié)束語
流體輸送高效節(jié)能技術(shù)在筆者公司實際應(yīng)用后具有可靠性強、節(jié)能效果顯著、經(jīng)濟實用等優(yōu)點。同時,該項技術(shù)實施簡便,在實際的施工過程中不會影響企業(yè)的生產(chǎn)以及系統(tǒng)設(shè)備的正常運行,是值得大力提倡和推廣應(yīng)用的現(xiàn)代化新型節(jié)能技術(shù)。
編輯:王欣欣
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