水泥窯余熱發(fā)電機組并汽改造
大連天瑞水泥有限公司三條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線配置了兩條余熱發(fā)電系統(tǒng),均采用的是海螺川崎余熱發(fā)電技術(shù),一條裝機容量18MW,于2008年6月份并網(wǎng)發(fā)電(以下簡稱一期發(fā)電),另一條裝機容量9MW,于2011年8月份并網(wǎng)發(fā)電(以下簡稱二期發(fā)電)。一期發(fā)電汽輪機做功所需主蒸汽由燒成一線窯和燒成二線窯的AQC鍋爐和PH鍋爐共同提供,二期發(fā)電汽輪機做功所需主蒸汽由燒成三線窯的AQC鍋爐和PH鍋爐提供。兩路蒸汽各行其道,互不干涉。
一、存在的問題
二期發(fā)電投入運行后,逐漸暴露出以下幾個問題:
1、一期發(fā)電在燒成一、二線窯都生產(chǎn)時,可帶滿負(fù)荷或超出額定負(fù)荷,而在只有燒成一、二線窯單線生產(chǎn)時,與二期發(fā)電相比,汽耗量高,發(fā)電負(fù)荷較低。經(jīng)發(fā)電量統(tǒng)計,一期發(fā)電單線運行狀態(tài)最好時也只能在8000千瓦左右。
2、當(dāng)燒成一線窯和燒成二線窯單線生產(chǎn),燒成三線窯不生產(chǎn)時,不能把生產(chǎn)的那條熟料線的余熱鍋爐產(chǎn)出的主蒸汽導(dǎo)入二期發(fā)電多做功。
3、當(dāng)燒成一、二、三線窯都生產(chǎn),而一期發(fā)電和二期發(fā)電其中一臺停機時,無法利用需檢修的汽輪機組所配置的鍋爐產(chǎn)出的主蒸汽做功發(fā)電,只能把鍋爐也停爐。
4、當(dāng)燒成一、二、三線窯都生產(chǎn),而一期發(fā)電和二期發(fā)電其中一臺已帶滿負(fù)荷而且所配鍋爐仍有多余主蒸汽出力而另一臺沒有達(dá)到額定負(fù)荷時,多余的主蒸汽利用不上只能對空外排。
二、改造方案及操作方法調(diào)整
針對以上問題,大連天瑞水泥有限經(jīng)過多次翻閱相關(guān)圖紙、資料,向設(shè)計院技術(shù)人員咨詢,最終決定利用檢修停機時間對一期發(fā)電的四臺鍋爐所產(chǎn)出的蒸汽與二期發(fā)電的兩臺鍋爐所產(chǎn)出的蒸汽進(jìn)行并汽改造,以實現(xiàn)蒸汽高效利用和機組多發(fā)電的目的。具體改造措施如下:
1、在一線鍋爐主蒸汽的來汽管道上增加三通變徑(DN500變400),在三線鍋爐主蒸汽的來汽管道上也增加三通(DN400),其間新增一段400mm的連接管路,電動截止閥,旁路和旁路閥,疏水閥,通過中控操作來控制,實現(xiàn)主蒸汽互用。(如圖1鍋爐主蒸汽管路并汽圖)
2、在一線鍋爐給水管道上增加三通變徑(DN200變125),在三線鍋爐給水管道上增加三通(DN125),其間新增一段125mm的連接管路,給水閘閥,疏水閥,現(xiàn)場控制,實現(xiàn)鍋爐給水互用。(如圖2鍋爐給水管路連接圖)
3、在一線鍋爐回水管路上增加三通(DN80),在二線鍋爐回水管路上增加三通(DN80)和回水切斷閥,在三線鍋爐回水管路上增加三通(DN80),通過連接管道將一線和三線鍋爐回水,二線和三線鍋爐回水連接起來,一線和三線鍋爐連接管道上增加回水聯(lián)絡(luò)閥,二線和三線鍋爐連接管道上增加回水聯(lián)絡(luò)閥,現(xiàn)場操作,實現(xiàn)鍋爐回水互用。(如圖3鍋爐回水管道連接圖)
一期和二期發(fā)電需要進(jìn)行并汽運行時,操作方法做如下調(diào)整:
1、首先切斷一期發(fā)電非運行鍋爐的給水、回水閥門,緩慢打開二期發(fā)電余熱鍋爐的給水閥門,保持汽包水位正常。
2、當(dāng)運行鍋爐的省煤器出口溫度達(dá)到150℃以上時,可打開回水閥至閃蒸器。(根據(jù)閃蒸器壓力投退補汽系統(tǒng))
3、全關(guān)二期發(fā)電的主蒸汽截止閥及主蒸汽旁路手動閥和氣動閥。
4、全開一期發(fā)電和二期發(fā)電的汽輪機并汽聯(lián)絡(luò)門處的大疏水閥及二期發(fā)電機組的主蒸汽截止閥閥前的小疏水閥。開始啟動鍋爐暖管。
5、當(dāng)一期發(fā)電和二期發(fā)電的并汽聯(lián)絡(luò)閥門前的溫度達(dá)到250℃時,可緩慢開啟聯(lián)絡(luò)閥處旁路閥與主蒸汽母管進(jìn)行并汽。(此時運行機組前主蒸汽溫度下降不得大于5℃)。
6、當(dāng)運行機組前主蒸汽溫度恢復(fù)至并汽前溫度時,可緩慢開啟一期發(fā)電和二期發(fā)電并汽聯(lián)絡(luò)閥門至全開位置。
7、機前主蒸汽溫度并汽后無明顯下降時,可全部關(guān)閉所有小疏水閥門。至此并汽工作全部結(jié)束。
通過以上改造措施,當(dāng)燒成一、二、三線窯只有一條生產(chǎn)時,可將其運行的余熱鍋爐所產(chǎn)出的主蒸汽切換進(jìn)入二期發(fā)電多做功。當(dāng)燒成一、二線窯只有一條生產(chǎn),燒成三線窯生產(chǎn)時,可將燒成三線窯的余熱鍋爐所產(chǎn)出的主蒸汽與燒成一、二線窯運行的余熱鍋爐所產(chǎn)出的主蒸汽進(jìn)行并汽,匯集后進(jìn)入一期發(fā)電多做功,同時將二期發(fā)電機組除鍋爐強制循環(huán)泵和鍋爐輔機冷卻水泵運行外,所有設(shè)備都停止運行,又減少了自用電量。
三、改造效果
2012年5月19日,一期和二期發(fā)電并汽改造完成,正式投入使用。經(jīng)過兩年多的數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn),沒有進(jìn)行并汽改造前,一期發(fā)電單線運行時,每萬度電的汽耗量約為70噸,并汽改造后,一期發(fā)電每萬度電的汽耗量為59~60噸。按每噸蒸汽每小時發(fā)電170度計,每天可多增加發(fā)電量約4萬度電。
另外,當(dāng)一期發(fā)電運行,二期發(fā)電停機時,二期自用電量由原來的占發(fā)電量的大約7%下降到1%左右,按二期發(fā)電每小時9000度計,每天發(fā)電21.6萬度,自用電每天可節(jié)約1.296萬度(21.6*(7%-1%)=1.296)。另外,二期冷卻塔停運,每天可節(jié)約用水1400噸(每小時補充水量60噸左右),水處理化學(xué)藥品費用780元,經(jīng)濟效益非??捎^。
編輯:馮磊
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