工業(yè)電收塵器減排達(dá)標(biāo)技術(shù)
一、 簡述
多年來電收塵器(ESP)廣泛應(yīng)用于電力、水泥、鋼鐵等各個工業(yè)收塵領(lǐng)域,取得了有目共睹的成果。但隨著國家環(huán)保要求的提高,大量設(shè)備已不能滿足新頒布的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),正面臨著升級改造的抉擇。
作為國際上技術(shù)領(lǐng)先的電收塵技術(shù)專業(yè)團(tuán)隊,美國Babcock & Wilcox公司(巴威、B&W)電收塵業(yè)務(wù)部在從業(yè)幾十年來累計了大量電收塵運行和改造經(jīng)驗。巴威與國內(nèi)知名的上海蘇瑞機(jī)電有限公司(上海柯城節(jié)能環(huán)??萍加邢薰荆y手,首先對國內(nèi)各行業(yè)使用的電收塵進(jìn)行了設(shè)備及工藝評估,認(rèn)為國內(nèi)大多數(shù)電收塵的機(jī)械設(shè)計完全有能力達(dá)到10~30mg/m3的排放水平。據(jù)此針對性的提供了在維持現(xiàn)有工藝及機(jī)械運行條件不變的基礎(chǔ)上進(jìn)行單純供電及控制系統(tǒng)改造的方案。
近年來我們實施完成的超過50個國內(nèi)電收塵改造項目,實際排放檢測全部小于30mg/m3,完全滿足國家GB4915-2013的最新標(biāo)準(zhǔn)。且單臺電收塵的改造周期僅為3-7天。
二、 技術(shù)概要
眾所周知,現(xiàn)有的單相可控硅電源由于其原理的局限性以及某些產(chǎn)品性能的不足,具有以下缺點,從而導(dǎo)致了電收塵效率低下:
a. 平均電壓低 - 傳統(tǒng)單相電源的供電特性決定了負(fù)載的二次平均電壓與峰值電壓之間存在25-35%的脈動,而ESP實際瞬間最高電壓又被火花放電所限制,所以往往運行時的平均電壓很低。系統(tǒng)阻抗不匹配,容易產(chǎn)生火花擊穿,容易出現(xiàn)低電流/低電壓運行狀態(tài),影響整體的除塵效率;
b. 電能轉(zhuǎn)換效率比較低 - 理論計算效率只有70%,實際為50~66%左右。超過30%的電能無法轉(zhuǎn)換為有用功;
c. 不平衡供電 - 在四電場或十電場實際應(yīng)用中,配電時其中必然有一個電場的高壓電源,單相380VAC/50HZ輸入,一相工作,另兩相處于空載。電除塵器選用的電源規(guī)格越大,不平衡問題就越嚴(yán)重,無法保證電網(wǎng)的功率因數(shù)指標(biāo)。對于一臺1000mA/72KV的設(shè)備就有271A的電流無法平衡;
d. 電控系統(tǒng)功能不全,動態(tài)反應(yīng)能力差。
B&W巴威的新型三相系統(tǒng)主回路(見下圖)是由三組可控硅構(gòu)成的三相移相調(diào)壓電路,高壓硅整流變壓器也是三相輸入、三相輸出、三相整流成一路直流高壓加到電除塵器,如下圖所示。與傳統(tǒng)單相系統(tǒng)相比,三相電源無論從電收塵效率提升還是節(jié)能降耗來說都具有明顯的優(yōu)勢。
對于電收塵器而言,當(dāng)風(fēng)量(V)和收塵面積(A)確定下來后,收塵效率與驅(qū)進(jìn)速度ω成正比,而ω的大小取決于供電質(zhì)量的優(yōu)劣,即輸出電壓平均值和峰值的大小。三相電源的輸出電壓接近純直流波(波紋系數(shù)<1.05),即平均電壓幾乎等于峰值電壓,從而有效地提高粉塵的荷電能力,大幅度提升除塵效率。其收塵效果遠(yuǎn)好于單相電源
三相電源功率因素(輸入/輸出電能轉(zhuǎn)換效率)可達(dá)到95.2%,而傳統(tǒng)單相電源最高只能只有70.7%,實際負(fù)載運行時還會更低。以1200mA/72kV變壓器為例,單相電源的輸入電流為325安培,而三相電源只需138安培
三相電源各相電壓,電流,磁通的大小相等,相位上依次相差120°。任何時候電網(wǎng)都是平衡的,是最科學(xué)合理的用電模式
因為電能轉(zhuǎn)換效率比單相電源提高25%,三相完全平衡輸入,單臺額定輸入電流可減小55%以上,輸出二次平均電壓比單相電源提高15%左右,有效提高除塵效率。這些因素都直接轉(zhuǎn)化成節(jié)能的效果??赏ㄟ^安裝電度表的方式實測節(jié)電效果和投資回報率
巴威SQ300i_3ph電控系統(tǒng)領(lǐng)先的電火花響應(yīng)(美國專利),能在檢測到發(fā)生火花的同一個半波內(nèi)迅速停止導(dǎo)通可控硅。這樣可大大減少由于需要在下一個過零點熄滅火花,而產(chǎn)生破壞電暈功率的電弧。每次火花發(fā)生后,B&W電控系統(tǒng)能自動重新計算慢上升率,以維持在任何工況下能穩(wěn)定地運行。投入使用后,全自動運行,始終檢測并調(diào)整到最佳工況點,無需人為修改參數(shù)
三相電源的設(shè)備成套性、制造工藝、安裝使用方式都與單相電源類此,用戶無需任何額外培訓(xùn)即可直接操作和維護(hù)
三相電源的接地系統(tǒng)可按單相電源的現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行,這在電收塵改造中具有實際意義,將使施工量大幅降低,同時保證了設(shè)備長期運行穩(wěn)定性
三、 熱電行業(yè)改造項目
江蘇省內(nèi)建有許多熱電廠為紡織行業(yè)配套供熱,其中常州廣源熱電有限公司共4臺為75t/h循環(huán)流化床鍋爐。
循環(huán)流化床鍋爐除常規(guī)燃煤外,同時添加3~7%的石灰石CaO作為爐內(nèi)脫硫的脫硫劑。另外廣源熱電同時還摻燒廢棄污泥,這是一項高效低硫的燃燒技術(shù)。但這種煙塵特性給電收塵帶來了不利影響 - 粉塵粘度變大、粉塵比電阻升高、進(jìn)口粉塵濃度增加…
廠方曾就電袋一體復(fù)合式除塵器等多種改造方案做過技術(shù)調(diào)研。電袋一體復(fù)合式除塵器因其壓差可能逐漸升高、后期維護(hù)費用高、引風(fēng)機(jī)可能需增容改造、需要一定停機(jī)施工周期等原因暫不采納。
最終廠方采用了B&W專利的閃絡(luò)自動控制技術(shù)和直流補(bǔ)償技術(shù),首先對3號爐電收塵實施了改造。電收塵器改造前設(shè)計及運行參數(shù)如下:
從比收塵面積來看,該收塵器原始設(shè)計偏小。如按常規(guī)機(jī)械本體改造進(jìn)行,需要增加近30%的收塵面積,即增加一個電場。這將使改造成本和施工周期大幅度上升。
改造于2014年2月上旬完成施工及調(diào)試并投入使用。2014年4月常州市環(huán)境監(jiān)測中心對該電收塵進(jìn)口及出口進(jìn)行了粉塵排放測試,并出具正式監(jiān)測報告,結(jié)果如下。隨后幾次測試結(jié)果也進(jìn)一步證實了本次改造成果的真實性和持續(xù)性
超出用戶預(yù)計的改造結(jié)果起到了良好的示范帶頭作用,2014年內(nèi)我們有陸續(xù)完成了該廠2號爐和4號爐,以及省內(nèi)長江熱能和廣達(dá)熱電的電收塵改造,排放均滿足國家最新環(huán)保要求。
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四、 水泥行業(yè)改造項目
“世界水泥看中國,中國水泥看海螺”! 海螺水泥集團(tuán)作為世界最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)也承擔(dān)了更多的環(huán)保社會責(zé)任,面臨著性能提效和環(huán)保達(dá)標(biāo)的壓力。
近年海螺超過30條的新建5000噸及12000噸生產(chǎn)線均使用B&W公司的SQ300i自動電壓控制器作為電收塵核心控制系統(tǒng),并取得了滿意的效果。
從2014年開始,為滿足國家最新環(huán)保要求(2015年7月1日起執(zhí)行,窯頭、窯尾收塵器粉塵排放濃度限定在30mg/Nm3以內(nèi)),巴威和上海蘇瑞配合海螺集團(tuán)開始對舊線的電收塵器進(jìn)行排放達(dá)標(biāo)改造,將原有的單相供電系統(tǒng)改造為B&W三相供電及控制系統(tǒng)。
以宣城海螺1線(5000噸)窯尾為例,為典型的三風(fēng)機(jī)系統(tǒng)并同時運行余熱發(fā)電裝置,有“聯(lián)合操作”和“直接操作”兩種工藝模式,存在工藝條件變化大的特點。
這種復(fù)合工藝使電收塵電控系統(tǒng)面臨著及其嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。為保證較高以及長期穩(wěn)定的收塵效率,電控系統(tǒng)必須具備全新的低波紋純直流電的供電特性,根據(jù)工況動態(tài)變化而實時調(diào)整參數(shù)的全自動運行能力,以及精度速率要求極高的電火花檢測響應(yīng)功能。
三相電源改造改造于2014年7月中旬完成施工及調(diào)試并于投入使用。以下為改造前后參數(shù)對比以及實際運行數(shù)據(jù)。該電收塵運行至今,經(jīng)過多次正式監(jiān)測,排放始終維持在20mg/m3以下
隨后海螺集團(tuán)又對窯尾雙風(fēng)機(jī)高濃度電收塵器以及窯頭電收塵器提出了改造要求。
雙風(fēng)機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)線是水泥行業(yè)比較早期的設(shè)計,電收塵特點是:1)高濃度 - 無旋風(fēng)筒,因此在生料磨關(guān)閉時電收塵進(jìn)口濃度可達(dá)400~600g/m3甚至更高;2) 高負(fù)壓 - 尾排風(fēng)機(jī)壓頭一般在10000~12000PA左右
窯頭電收塵器的工作環(huán)境近年來也發(fā)生了較大的變化。隨著水泥工藝的革新大量生產(chǎn)線安裝了了余熱發(fā)電裝置,對節(jié)能降耗起到了巨大的作用,但同時也使窯頭收塵變得更加困難。余熱鍋爐運行之后,電收塵器工作溫度為100℃左右,且濕度很低,造成了粉塵比電阻極高 - 大于1012ohm-cm,是影響電收塵效果的主要因素。
我們也針對性的提供了提效方案,并在包括南京、杭州等排放重點監(jiān)控地區(qū)在內(nèi)的多個分廠完成了改造,排放均長期保持在20mg/m3左右。
目前上海蘇瑞機(jī)電有限公司(上海柯城節(jié)能環(huán)??萍加邢薰荆y手巴威為海螺水泥已完成和即將進(jìn)行改造的已有100多臺電收塵器,更換三相電源530多套,其高效性、可靠性和經(jīng)濟(jì)性得到了廠方的一致好評。
五、 結(jié)論
通過大量改造實例可以看出,一個設(shè)計合理且運行正常的電收塵器配合先進(jìn)的供電和電控系統(tǒng)可以使出口粉塵排放降低至10~30mg/m3甚至更低,完全有能力達(dá)到國家最新環(huán)保要求。
B&W 三相電源系統(tǒng)及電容補(bǔ)償技術(shù)對于國內(nèi)現(xiàn)有窯尾電收塵改造有著較好的適應(yīng)性和普遍性。對于無明顯設(shè)計缺陷的老舊電收塵器來說,可以通過電源及控制系統(tǒng)的改造實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,性價比較高且改造周期最短。
編輯:陳宗勤
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