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窯筒體余熱回收利用經(jīng)驗

水泥 · 2017-07-24 16:09 留言

  我公司原利用一條5000t/d生產(chǎn)線Φ4.8m×74m回轉(zhuǎn)窯筒體散熱供應(yīng)全廠職工洗浴。系統(tǒng)建于2008年,筒體表面溫度在300~350℃,采用2套7500型導(dǎo)熱片式換熱器罩,配合一臺蒸汽鍋爐,在停窯檢修時啟用鍋爐。2012年我公司新建一條5000t/d生產(chǎn)線,為綜合利用筒體余熱,在兩條窯上新建8組換熱罩。

  1 筒體余熱回收工藝

  筒體余熱回收工藝見圖1。

  圖1 筒體余熱回收工藝

  洗浴用水采用洗浴熱水箱和保溫水箱兩級換熱。洗浴熱水箱內(nèi)溫度>70℃,保溫水箱增設(shè)換熱器(比洗浴熱水箱少,起保溫作用)。洗浴熱水箱位置高于保溫水箱,利用水位差將洗浴熱水箱中熱水送入保溫水箱中。洗浴熱水箱補水采用液位電控閥控制,洗浴熱水箱向保溫水箱補水采用差量補水方式。這樣可以保證集中用水時保溫水箱溫度變化不大,或長時間無人用水時保溫水箱保持溫度。同時由于洗浴熱水箱能及時補水,水溫變化小,在與取暖換熱水箱串聯(lián)時不會降低水溫而影響取暖效果。冬季兩條窯可錯開檢修時間,不影響供暖及洗浴。

  原余熱罩采用兩頭水箱中間水管的結(jié)構(gòu),水管與水箱焊接處易因溫度變化產(chǎn)生變形開裂,且管道采用無縫鋼管易被腐蝕,使用3年就出現(xiàn)腐蝕漏水現(xiàn)象,停止使用后,只能啟用蒸汽鍋爐。新余熱系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)水利用余熱發(fā)電系統(tǒng)的軟化水,換熱罩采用蛇形不銹鋼管,在使用過程中不易結(jié)垢,延長了系統(tǒng)使用壽命。新舊余熱罩水管見圖2。

  原系統(tǒng)供熱方式是供暖和洗浴分路供水,優(yōu)點是供暖和洗浴互不影響,缺點是溫度分布不均,供暖要24h全開,熱耗損大,洗浴開啟時間短,使用時過熱,浪費嚴(yán)重。新系統(tǒng)3個熱水箱采用集中串聯(lián)提供熱水的方式。由于供暖面積較大,冬季主要用于集中供暖和職工洗浴,冬季過后富余熱水可供余熱發(fā)電系統(tǒng)。

  2  經(jīng)濟效益分析


  1)2012年冬天開始為辦公樓、中控樓、宿舍(兩棟)、專家公寓、食堂和招待所供暖,面積約18000m2。停用供暖鍋爐,一冬(3個月)可節(jié)約資金90萬元。

  2)停用洗浴蒸汽鍋爐,一年可節(jié)約資金75萬元。

  3)其余9個月將熱水用于余熱發(fā)電原水加熱,預(yù)計原水可提溫10℃,將原水軟化后用于發(fā)電。經(jīng)計算余熱發(fā)電系統(tǒng)全年可提高發(fā)電量100萬kWh,按0.6元/kWh計算,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟效益60萬元。

  綜上計算,扣除系統(tǒng)每年維修和保養(yǎng)維護費用15萬元、工程主材費用60萬元以及建設(shè)施工費用65萬元,不到一年就可收回投資。

編輯:劉群

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