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江門華潤混凝土|“六星級”標桿企業(yè)人才培養(yǎng)推廣

CRU創(chuàng)新平臺 · 2017-09-27 11:21 留言

  “六星級”標桿企業(yè) 基層員工人才培養(yǎng)模式

 標準

  遵循實施華潤水泥人才培訓“70-20-10”培訓法則,發(fā)展過程重點關注目標、對象、考核方式,不斷持續(xù)推進日常培訓管理工作,實現(xiàn)人才能力的提升。

  70-工作歷練

  崗位輪崗、晉升:2016年至今,6名中層生產(chǎn)技術管理人員進行內(nèi)部輪崗,提升中層管理水平;21名員工進行內(nèi)部輪崗,鍛煉其工作能力;26名員工通過任職評價得到晉升。

  20-輔導反饋

  師帶徒4個8:公司制定師帶徒管理制度,指定領崗人對新員工進行入職引導、談話交流、操作技能和安全培訓,使其獨立上崗。

  個人發(fā)展計劃:公司管理層、中層、高績效員工及應屆畢業(yè)生制定IDP, 通過開展IDP階段性回顧與溝通、績效輔導與反饋,促進員工工作技能的提升。

  全員績效管理:除攪拌車司機外,全員簽訂業(yè)績合同,每月實施員工績效考核,對高低績效員工的工作能力和態(tài)度進行績效面談和輔導反饋。

  10-正式課堂

  每年開展培訓需求調(diào)研,制定了年度培訓計劃,主要以課堂講授為主,i-Learning學習為輔。部門按照計劃開展培訓,培訓考核采取現(xiàn)場提問、書面考試、實操相結(jié)合的方式,考核成績納入員工業(yè)績合同,并作為員工任職晉升的參考依據(jù)。

  平臺

  課程體系:涵蓋安全、精益、銷售、財務、人事行政、混凝土等專業(yè)課程。

  移動學習app:公司利用目視化管理看板、郵件等方式向員工推薦下載移動學習app,鼓勵員工登錄學習微課提升自我,并且定期向員工推送i-Learning課程,讓員工源源不斷獲取新知識。

  資源

  內(nèi)訓為主:采取理論講授、現(xiàn)場操作培訓、OPL培訓等方式,培訓內(nèi)容以崗位專業(yè)、精益方法等基本知識和技能培訓,重點提高銷售人員、技術人員、維修人員等專業(yè)能力水平。

  外部取證:根據(jù)公司發(fā)展需要,鼓勵支持員工繼續(xù)學習,如職稱證、電工證復審、焊工證、原材料檢測員取證等。

  技術大比武:公司鼓勵員工積極參加控股、大區(qū)、公司組織的各類生產(chǎn)、技術技能大比武評比活動,促進員工自主學習,提高生產(chǎn)技術水平,實現(xiàn)崗訓結(jié)合的目的。

  戶外拓展:公司定期組織員工進行戶外拓展活動,提升團隊凝聚力,激發(fā)團隊活力,增強團隊合作精神。

  實習演練:公司定期舉辦消防演練、桌面演練等,讓員工模擬實操,提高員工安全防范意識。

  “六星級”標桿企業(yè)卓越工匠


  龔衛(wèi)兵 機修主管

  2008年加入江門華潤混凝土扎根基層

  專注于混凝土攪拌站機電設備維修領域

  一直以來工作嚴謹、刻苦專研、愛崗敬業(yè)、追求精益求精,取得“軸承拉碼器”實用新型專利

  在公司“降本提效”的管理主題下,他帶領班組從維修工作的點點滴滴中挖掘成本空間

  主要事跡

  1  在設備技改解決了將攪拌機卸料門改成可更換耐磨面難題,設備投入使用后增加安全系數(shù),延長卸料門的使用壽命,節(jié)省成本2萬元。

  2  通過對砂石輸送機精心保養(yǎng),防止跑偏、減少不當磨損等,將輸送帶使用壽命延長到5年以上。

  3  積極參與kaizen。近3年完成改善提案222多項,內(nèi)容涵蓋修舊利廢53項,消除缺陷提高效率40項,創(chuàng)新及技改47項,完善安全設施82項。改善提案項目達到降本提效的效果,具有客觀的經(jīng)濟價值或可推廣性,其中設計制作軸承拉碼器獲得了實用新型專利。

  田朱林

  從事混凝土攪拌站工作24年

  2006年加入江門華潤混凝土

  負責混凝土攪拌站投建生產(chǎn)與機電設備管理維修工作,具備過硬的技術水平,是華潤混凝土廣東大區(qū)的電氣專家

  他在工作上刻苦鉆研,勤于動腦,善于創(chuàng)新,取得了2項實用新型專利,參與了公司三個站的建站工作,并提出很多建設性意見,同時積極參與兄弟單位的電氣設備改造。

  主要事跡

  1  2006年參與大澤站建設,建議承建商在每個螺旋出料口均增加碟閥,節(jié)約成本16000元,在后期建站中均使用,以其為華潤水泥建20個站為例,節(jié)約成本約320000元。

  2  2008年參與棠下站建設,承建商提供的線路、水路不盡合理,田朱林加班加點進行設計改進并繪制圖紙,為后期提供方便,同時升級配電系統(tǒng)獲得供電公司獎勵。

  3  2010年參與睦洲站建設,將建設大澤站、棠下站的成功經(jīng)驗應用到睦洲站,完善、改進了生產(chǎn)工藝布局及設備設施等,使得站點結(jié)構更加合理、方便。

  4  2011年為睦洲站設計制作污水處理系統(tǒng),泥漿管首創(chuàng)全用1.6MPa 直徑90MM的PVC管道,整套設備成本和砂石分離系統(tǒng)共9萬多元,節(jié)約成本約50萬元,此設計得到行業(yè)高度認可,多家企業(yè)來參觀并5  2015年設計了攪拌站清洗裝置,從攪拌機清機次數(shù)為一個月8次,每次4小時,改善后清機時間為一個月1-2次,每次20分鐘,大大降低了勞動強度、安全風險和設備的維護保養(yǎng)難度,同時該項技改已成功申請專利。

編輯:俞垚伊

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