Φ4.2m×11m水泥磨主軸承燒瓦問題的處理
圖1 Φ4.2m×11m水泥磨主體布置示意圖
1.入料中空軸;2.筒體;3.出料中空軸;4.傳動接管;5.主電機;6.主減速機;7.齒輪聯(lián)軸節(jié);8.出料端主軸瓦;9.入料端主軸瓦
該磨機驅動裝置TRIRED855減速機及其出軸齒輪聯(lián)軸節(jié)為德國FLENDER公司制造,其余部分為國內配套。在1997年試產調試時,磨尾主軸承巴氏合金瓦經常發(fā)熱、燒研,投料后半年內就發(fā)生5起燒瓦事故,嚴重制約了新線試生產的正常進行。
1 主軸瓦燒研及處理
磨機主軸瓦燒研的原因很多,機械工藝等方面的因素都會對其產生影響,因而分析起來非常復雜,就本公司對這一問題的處理過程而言,總結起來主要包括以下幾個方面。
1.1 磨體的軸向竄動
1.1.1 故障現(xiàn)象
磨尾主軸瓦燒研,跳停磨機后,熱態(tài)時檢測發(fā)現(xiàn)軸瓦靠驅動減速機側端面被中空軸軸肩磨削形成軸向深3.6mm的環(huán)狀溝槽(如圖1中Ⅰ),磨體向磨頭方向竄動,產生了軸向位移。在隨后磨機逐漸降溫冷卻的過程中,觀測到中空軸軸肩與被磨削的瓦側端面間隙逐漸增大,磨體在漸漸自動復位。
1.1.2 原因分析
顯而易見,磨體產生了軸向竄動,且竄動與磨機的冷熱狀態(tài)密切相關。這一現(xiàn)象實質上是由于磨機在水平方向上存在附加的軸向不平衡力的作用。因而,妥善處理磨機在熱態(tài)運轉中軸向力的分布與平衡問題是分析和解決磨體竄動問題的關鍵。
磨機在運轉時要產生很大的熱量,磨體受熱后要伸長,當磨機停轉時,溫度要下降,磨體縮短,對于尾卸式中心傳動磨,還存在卸料傳動接管的熱脹冷縮問題。因此,在設計和安裝磨機時,必須全面考慮磨體及傳動部件的熱力平衡和位移補償問題,否則,磨機便不能正常運轉。
1)磨體的伸縮
Φ4.2m×11m水泥磨兩個球面瓦主軸承規(guī)格為Φ1800mm×750mm,磨尾主軸承為定位軸承,而磨頭主軸承裝置則留有一定的間隙(圖1中,a=7mm,b=28mm),以適應磨體的熱脹冷縮。
2)傳動接管的伸縮
傳動接管最大伸縮量ΔL=α·L·Δt=0.000012×3000×150=5.4mm。傳動接管的熱脹冷縮問題,從設計角度考慮則由齒輪聯(lián)軸節(jié)內部預留足夠的軸向間隙來補償,運轉中,通過聯(lián)軸節(jié)內相嚙合齒面間的軸向滑移來實現(xiàn)。
齒輪聯(lián)軸節(jié)的外齒是雙鼓形齒,傳遞扭矩時,齒面的接觸部分很小,壓力高,且不象齒輪傳動那樣,輪齒都在變化接觸,而是接觸齒面不變。因此,給齒間潤滑帶來很大困難,容易造成齒面壓潰,導致齒間滑移阻力的增大,從而喪失對軸向位移的補償作用。
由此可見,齒輪聯(lián)軸節(jié)的潤滑尤為重要,必須十分謹慎地選用合適的油品和正確的裝入量,才能保證其使用的可靠性。
3)軸向力
在磨機力系中,作用在磨體上的傳動力、磨體的回轉阻力、壓力、重力和縱向竄動的阻力當中,只有縱向竄動的阻力是軸向的,這個力只有主軸承的滑動摩擦力Ff。
理論分析和工業(yè)應用實踐表明,管磨機即使在安裝傾斜隔倉裝置后,只要妥善處理,也不會導致磨體的軸向往復竄動,操作完全可靠,對于垂直安裝的隔倉裝置,情況更應如此〔1〕。
由此可見,導致磨體產生往復竄動的軸向力,其來源不在磨體本身,而在于傳動接管的熱脹冷縮阻力FN。當FN>Ff即齒輪聯(lián)軸節(jié)的軸向滑移阻力過大是導致磨體產生往復竄動的根源?,F(xiàn)場運行監(jiān)測結果也充分表明,該磨機的齒輪聯(lián)軸節(jié)不能補償軸向位移而呈現(xiàn)剛性。因此,要妥善解決這一問題,必須有效減小其齒間滑移阻力。
1.1.3 處理措施
針對齒輪聯(lián)軸節(jié)的結構特點和工況,為減少齒間滑移摩擦阻力,我們著重從改善齒間潤滑條件入手,將原使用的齒輪油Kluber Structovis BHD-MF更換為具有高粘性、強附著力的半流態(tài)潤滑脂Kluber Grafloscon C-SG500,并嚴格按要求的裝入量(磨側18kg,減速機側20kg)填充。處理后,磨體軸向竄動這一棘手問題終于得到妥善解決。
1.2 主軸瓦問題
1.2.1 故障現(xiàn)象
事故處理時,抽瓦發(fā)現(xiàn),瓦面燒研部位是在靠驅動減速機側瓦面邊緣的一個條帶上,在刮研瓦過程中,發(fā)現(xiàn)瓦面燒研區(qū)域內有明顯滲冒油現(xiàn)象,經超聲探測鑒定,該區(qū)域在840mm×300mm范圍內存在一形狀不規(guī)則的缺陷,缺陷性質為巴氏合金與軸瓦襯背金屬間未結合(脫胎),脫胎區(qū)域與油囊相通,且表面著色滲透顯示有大量微裂紋,缺陷評定級別大于3級(見圖2a)。
圖2 主軸瓦處理前后狀況示意圖
1.2.2 故障分析
顯而易見,巴氏合金結合缺陷導致油囊中高壓油進入金屬脫胎層,造成脫胎區(qū)域巴氏合金反向受壓變形龜裂,破壞了軸承壓力油膜的形成。因此,要解決這一問題,必須對主軸瓦進行徹底處理。
1.2.3 處理過程
1)軸瓦的修復
由專業(yè)制造廠根據設計技術要求進行處理,并按工藝標準驗收,主要包括:化瓦、重新澆鑄巴氏合金、機加工及壓力檢測與探傷等工藝過程。
2)軸瓦的刮研
為使軸瓦油隙合理,油膜容易形成,對瓦面采用大弧形法刮研,將原接觸角60°減小為40°,中空軸軸頸直徑為1800mm,具體刮瓦控制參數(shù)如表1。
測點 塞尺厚度/mm | 轉入側 | 轉出側 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
設計值 | 0.50 | 110±10 | 110±10 | ||||||||||
0.30 | 220±10 | 220±10 | |||||||||||
0.25 | 300±20 | 300±20 | |||||||||||
0.15 | 400±20 | 400±20 | |||||||||||
0.10 | 480±20 | 480±20 | |||||||||||
0.05 | 550 | 550 | |||||||||||
實測值 | 0.50 | 120 | 130 | 145 | 135 | 110 | 115 | 125 | 120 | 135 | 130 | 130 | 115 |
0.30 | 210 | 245 | 265 | 295 | 220 | 220 | 230 | 215 | 275 | 290 | 240 | 225 | |
0.25 | 285 | 305 | 335 | 325 | 325 | 305 | 275 | 315 | 315 | 330 | 325 | 290 | |
0.15 | 400 | 400 | 385 | 405 | 370 | 380 | 380 | 405 | 400 | 390 | 365 | 420 | |
0.10 | 505 | 500 | 485 | 500 | 490 | 490 | 490 | 520 | 490 | 500 | 485 | 505 |
注:1.0.05mm間隙為不測值,刮瓦時控制;2.測點1靠筒體,測點6靠外測。
為減小邊緣效應,在約40°范圍內,將瓦邊進行倒坡,見圖2b。
為保證潤滑油能順利地進入吃力區(qū)的瓦面,擴展導油槽,形成弧形?;⌒螌в筒鄣纳疃燃s為,相當于20°,弧形導油槽也是靠刮削而成,并保證中心線處最低,平滑緩慢地向兩側逐漸過渡。
在瓦與軸頸接觸大約40°范圍內,進行接觸斑點檢查,即滿足3點/cm2的要求,因接觸角減小,所以這個要求比原60°接觸角范圍內1~2點/cm2更容易達到。
1.3 出料中空軸問題
主軸瓦處理后,負荷試車時,軸承溫度仍偏高,運轉中觀察到,轉出的軸頸靠瓦寬兩側出現(xiàn)干白的條帶,油膜形成不均勻,局部狀況差。據此,我們對出料中空軸作了細致檢測,并根據檢測結果對軸頸和出料螺旋筒問題進行了處理。
1.3.1 軸頸的處理
設計要求中空軸軸頸表面粗糙度值Ra為0.8μm,圓柱度為,而實測Ra>3.2μm,軸頸母線檢測均嚴重超差,直接影響軸承動壓潤滑油膜的形成,導致軸瓦發(fā)熱。因此,我們拆卸中空軸送專業(yè)制造廠進行修磨處理,處理后檢測Ra值為1.0~
1.2μm,軸頸表面精度也相應提高。
1.3.2 出料螺旋筒螺栓剪斷的處理
拆卸中空軸時發(fā)現(xiàn),出料螺旋筒與中空軸法蘭聯(lián)接的24只M16mm×35mm螺栓全部剪斷,螺旋筒在中空軸內周向無固定,運轉中擾動中空軸,對軸承潤滑油膜的形成十分不利。
分析認為,要解決這一問題,必須對螺旋筒設置周向定位,但考慮到施焊對中空軸可能產生熱應力,而不宜在中空軸上焊接鍵塊,優(yōu)選方案是在螺旋錐套與中空軸法蘭聯(lián)接處打騎縫銷,并恢復原有螺栓聯(lián)接,如圖3所示。
圖3 出料螺旋筒結構示意圖
2 結束語
Φ4.2m×11m水泥磨燒瓦問題實質上是以上綜合因素作用的結果,經過上述各種處理后,取得了明顯效果。水泥磨正常運轉2年多,實際生產能力達到120t/h,超過110t/h的設計能力,設備運行參數(shù)均穩(wěn)定在允許范圍內。磨體竄動和軸瓦發(fā)熱燒研事故再未發(fā)生,證明了上述處理過程是成功有效的。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
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