用鋰渣代替熟料生產通用硅酸鹽水泥
鋰渣是鋰鹽廠的工業(yè)廢渣,因其水分大,烘干難度大,烘干后又容易起灰揚塵,污染環(huán)境,所以多數水泥廠只把鋰渣當作混合材使用,摻入量很少。若能利用出窯熟料的余熱來烘干鋰渣,一方面可以解決鋰渣水分大、烘干難的問題;另一面能充分利用出窯熟料的顆粒多、起灰小的特點,防止鋰渣在摻入過程中起灰揚塵,污染環(huán)境。我廠經過多年的試驗研究,成功實現了在Φ4. 0m×80m余熱發(fā)電中空窯的出窯熟料中摻入鋰渣穩(wěn)定生產通用硅酸鹽水泥,本文作一介紹。
1 原燃材料及小磨試驗
1.1原燃材料
鋰渣來自烏魯木齊鋰鹽廠,熟料產自本廠,其主要化學成分見表1和表2。
1.2小磨試驗
取具有代表性熟料40 kg,烘干后的鋰渣15 kg,摻入不同配比的鋰渣,用Φ500mm×500mm標準試驗小磨進行試驗,石膏[其w(SO3)為36.2%]摻入量為3%,粉磨時間30 min,水泥比表面積的測定依據GB8074-87,細度檢驗依據GB l345-91,水泥標準稠度用水量、凝結時間測定依據GB/Tl346-2001,水泥膠砂強度試驗依據GB/Tl7671—1999,各試驗樣的質量配比及其物理化學性能見表3。
小磨試驗結果表明:(1)水泥中隨著鋰渣摻入量的增加,水泥的細度(篩余值)呈下降趨勢,比表面積和水泥標準稠度用水量呈上升的趨勢,凝結時間延長,說明鋰渣能調解凝結時間,易磨性較好,具有助磨的作用。(2)隨著鋰渣摻入量的增加,水泥的強度也呈有規(guī)律的變化。當鋰渣摻入量小于10%時,對水泥的強度影響不大;而當鋰渣摻入量大于15%時,水泥的3d強度雖略有下降,但28d強度卻大幅度提高,特別是當鋰渣摻入量達到30%時,水泥28d強度達到最高值,28d抗壓強度比為120%,說明鋰渣中活性SiO2能與水泥水化產物Ca(OH)2進行二次水化,從而大幅提高了水泥28 d抗壓強度;當鋰渣摻入量大于40%,水泥的強度明顯下降,特別是3d抗壓強度大幅下降。試驗說明用鋰渣等量代替熟料生產通用硅酸鹽水泥是完全可行的,但摻量不能過高,本試驗條件下應小于30%。
2 工業(yè)試生產及注意事項
2.1 工業(yè)試生產
在大量試驗成功的基礎上,于 2007年6月1日開始用鋰渣代替熟料生產通用硅酸鹽水泥的工業(yè)試驗。我們在一臺Φ2.4m×7m的圈流磨上生產復合32.5水泥,細度指標≤2.5%,w(SO3)值指標控制在2.4%±0.3%,水泥配比為帶鋰渣熟料:水渣:自燃煤矸石:爐渣:石膏=70(鋰渣:熟料=40:30):15:10:3:2。而在另一臺Φ3.0m×9m的圈流磨上生產砌筑22.5水泥,細度指標≤2.0%,w(SO3)值指標控制在2.6%±0.3%。水泥配比為帶鋰渣熟料:水渣:自燃煤矸石:爐渣:石膏=42(鋰渣:熟料=22:20):34:16:5:3。生產的水泥產品性能分別見表4和5表,2008年5月經新疆維吾爾自治區(qū)建材非金屬質量監(jiān)督檢驗站抽檢符合GB/12598-1999和GB/T3183-2003標準要求。
2.2 工業(yè)生產中應注意的問題
(1)鋰渣代替熟料生產通用硅酸鹽水泥,鋰渣在摻入出窯熟料時,鋰渣的摻入量應控制在30%,這樣才能充分發(fā)揮鋰渣活化性能好的特點。
(2)生產通用硅酸鹽水泥時,應嚴格執(zhí)行水泥國家標準GBl75-2007,根據水泥品種、強度等級,合理搭配使用摻入量不同的帶鋰渣熟料,以避免混合材摻加量超國家標準規(guī)定。
(3)生產通用硅酸鹽水泥時,應選用3d強度高的熟料并且適當提高火山灰質混合材的摻入量,以提高水泥3d強度,避免因摻入鋰渣造成3 d強度偏低的影響。
(4)用鋰渣代替熟料生產通用硅酸鹽水泥時,可適當放寬水泥細度指標,避免造成水泥富余強度的浪費。
3 效益分析
(1)鋰渣代替熟料生產通用硅酸鹽水泥能產生意想不到的經濟效益。鋰渣90元/t,熟料200元/t,摻入20%的鋰渣代替熟料,每噸水泥生產成本下降22元,年產25萬t水泥,則可創(chuàng)經濟效益550萬元。
(2)用鋰渣代替熟料后,提高了我廠的磨機產量,使我廠Φ 2.4m×7m的圈流磨臺時產量由原來的19t/h提高到20t/h;Φ3.0m×9m的圈流磨臺時產量由原來的32t/h提高到34t/h,且噸水泥粉磨生產成本可降低了1.6元,一年即可創(chuàng)造40萬元經濟效益。
(3)鋰渣是工業(yè)廢渣,屬國家免稅范疇,利用鋰渣等量代替熟料生產通用硅酸鹽水泥,符合國家節(jié)能減排產業(yè)政策,實現了資源的綜合利用,即節(jié)約了資源,又減少了二次污染,促進了我廠經濟又好又快的發(fā)展。
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監(jiān)督:0571-85871667
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