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提高Φ3.2×13m水泥磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的措施

《四川水泥》2013年第4期 高會(huì)中 · 2014-09-29 14:32 留言

  摘要:HFCG1200×450輥壓機(jī)+SF500/100打散分級(jí)機(jī)+Φ3.2×13球磨機(jī)組成的聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線,投產(chǎn)之初,達(dá)不到產(chǎn)量設(shè)計(jì)指標(biāo)。在采取以下措施后效果明顯:變磨前摻礦渣為磨尾摻礦粉;調(diào)整打散機(jī)篩板篦縫和磨內(nèi)雙隔倉(cāng)板之間的篩板篦縫以及研磨體級(jí)配;改進(jìn)過程控制和操作方法。

  筆者公司是2009年投產(chǎn)的年產(chǎn)120萬噸粉磨站,有兩條HFCG1200×450輥壓機(jī)+SF500/100打散分級(jí)機(jī)+Φ3.2×13球磨機(jī)組成的聯(lián)合粉磨生產(chǎn)線,設(shè)計(jì)能力為80t/d,主導(dǎo)產(chǎn)品為P·O42.5水泥和P·C32.5水泥。投產(chǎn)之初,達(dá)不到產(chǎn)量設(shè)計(jì)指標(biāo),兩年來,經(jīng)過采取一系列措施,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有較大提高,取得了較好的效果。

  1 投產(chǎn)之初的情況

  1.1 原磨內(nèi)設(shè)計(jì)級(jí)配(見表1)

  1.2 原配料方案(見表2)

  1.3 控制指標(biāo)

  P·O42.5水泥:比表面積≥350m2/kg, SO3:2.1±0.2

  P·C32.5水泥:80μm篩余≤2.2%,SO3:2.3±0.2

  1.4 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量

  (1)生產(chǎn)P·O42.5水泥時(shí),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在75~77 t/h;

  (2)生產(chǎn)P·C32.5水泥時(shí),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在78~80 t/h;

  2 工藝配料方案的調(diào)整

  筆者于2009年3月份投產(chǎn),投產(chǎn)之初,生產(chǎn)P·C32.5水泥磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在80t/h左右,生產(chǎn)P·O42.5水泥磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量在77t/h左右。在配料方案上也做過幾次調(diào)整,但由于磨前摻有礦渣,易磨性差,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量始終沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求。為此,我們于2010年初對(duì)配料方案進(jìn)行了重大調(diào)整,P·O42.5水泥磨前配料取消了礦渣摻量,P·C32.5水泥磨前僅保留3%左右的礦渣摻量,改在磨尾摻入礦渣粉,即在P·O42.5出磨水泥中摻加13.64%的礦粉(磨前配料為100%,礦粉屬于100%以外摻入)。同樣,在P·C32.5出磨水泥中摻加17.65%的礦粉,出磨水泥與礦粉經(jīng)過混料機(jī)混合后入成品庫(kù)。通過磨后外摻礦粉后,水泥熟料料耗都有不同程度的下降,水泥的后期強(qiáng)度有了明顯的增長(zhǎng),而且磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有了提高。調(diào)整后的磨前配料方案見表3所示。摻入礦粉后換算成入庫(kù)水泥的組分見表4。

 3 配料方案調(diào)整前后水泥性能的比較(見表5)


  通過上述配料方案調(diào)整后,P·O42.5和P·C32.5水泥平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到83噸左右。

[Page]

  4 對(duì)打散機(jī)和磨機(jī)內(nèi)部進(jìn)行了部分改進(jìn)

  針對(duì)個(gè)別用戶反映水泥中有細(xì)小(1~1.5mm)顆粒的問題,我們于2010年底對(duì)打散機(jī)篩板篦縫和磨內(nèi)雙隔倉(cāng)板之間的篩板篦縫做了調(diào)整。

  (1)打散機(jī)篩板篦縫由5.0mm縮小到4.0mm;為防止大顆粒飛濺到外層,將內(nèi)筒加高了250mm。

  (2)將磨內(nèi)雙層隔倉(cāng)板之間的篩板篦縫由2.5mm縮小到2.0mm。通過對(duì)篩板篦縫的改進(jìn),經(jīng)0.9mm方孔篩多次檢驗(yàn),水泥中沒再出現(xiàn)用戶反映的細(xì)小顆粒。

  5 磨機(jī)級(jí)配的調(diào)整(見表6)


  6 改進(jìn)過程控制和操作方法

  (1)每條生產(chǎn)線上有四臺(tái)熟料秤,正常情況下只使用其中兩臺(tái)秤,由于熟料在庫(kù)內(nèi)分級(jí),每臺(tái)秤上的熟料顆粒、粉料交替出現(xiàn),每次持續(xù)時(shí)間一般在6~8小時(shí)。如果粉狀熟料達(dá)到70%以上,嚴(yán)重影響輥壓機(jī)的擠壓效果。為此,我們通知庫(kù)下崗位工,根據(jù)熟料秤物料狀況,定期更換不同的熟料秤,確保所使用的兩臺(tái)熟料秤一臺(tái)為粒狀、另一臺(tái)為粉狀,從而使物料顆粒得到合理搭配,穩(wěn)定了進(jìn)入輥壓機(jī)的物料粒度,提高了擠壓效果。

  (2)對(duì)于篩分磨,物料水分對(duì)磨機(jī)的產(chǎn)量影響非常大。筆者控制出烘干機(jī)的礦渣水分小于1.0%;其它物料水分小于2.0%,入磨綜合水分小于1.2%。水分超過1.2%小于1.4%時(shí),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量將降低5%~10%;水分超過1.4%時(shí)將出現(xiàn)飽磨現(xiàn)象,達(dá)到1.7%以上,基本無法生產(chǎn)。為此,建立了嚴(yán)格的物料水分控制考核制度,確保入磨水分得到有效控制。

  (3)科學(xué)進(jìn)行操作,適時(shí)調(diào)整輥壓機(jī)進(jìn)料閘板,保證料流穩(wěn)定;過去,為控制進(jìn)入輥壓機(jī)物料的多少,采取棒閥插入長(zhǎng)短的辦法進(jìn)行調(diào)節(jié),現(xiàn)在認(rèn)為,這一方法是不科學(xué)的。采取棒閥插入長(zhǎng)短的辦法進(jìn)行控制進(jìn)入輥壓機(jī)物料的做法,容易使進(jìn)入輥壓機(jī)的料流不均衡,易產(chǎn)生偏輥和振動(dòng)。通過適當(dāng)調(diào)整輥壓機(jī)進(jìn)料閘板,控制進(jìn)入輥壓機(jī)物料的多少,并且使料流均衡,兩側(cè)壓力一致,提高了擠壓效果。

  (4)投產(chǎn)之初,由于對(duì)輥壓機(jī)還不夠十分了解和掌握,擔(dān)心壓力過大產(chǎn)生振動(dòng)而影響輥壓機(jī)使用壽命,導(dǎo)致壓力偏小,輥縫偏大,出輥壓機(jī)顆粒偏大。投產(chǎn)之初平均壓力在5.8~6.3MPa,平均輥縫在28~32mm。經(jīng)過外出學(xué)習(xí)和實(shí)際摸索,現(xiàn)在平均壓力控制在6.8~7.2MPa,平均輥縫在20~25mm。保證實(shí)際電流達(dá)到額定電流的75%~80%(額定電流為440A),最大限度地發(fā)揮輥壓機(jī)的擠壓作用。

  (5)合理控制磨頭打散機(jī)除塵器的風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,使進(jìn)入打散機(jī)的細(xì)粉盡可能全部被風(fēng)抽走帶入磨內(nèi),確保打散機(jī)回粉里沒有細(xì)粉,以提高輥壓機(jī)的擠壓效果??梢栽诨胤巯铝瞎荛_一個(gè)門,定期取樣進(jìn)行粒度檢測(cè),以沒有細(xì)粉為宜。

  (6)加強(qiáng)中控操作,科學(xué)利用除塵風(fēng)機(jī)變頻器,根據(jù)磨尾負(fù)壓、溫度、磨音和出磨水泥細(xì)度合理用風(fēng)。在物料水分不超過1.2%,磨內(nèi)隔倉(cāng)篦板縫沒有堵塞的情況下,生產(chǎn)P·O42.5水泥時(shí),磨尾除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速一般控制在700~800r/min左右;生產(chǎn)P·C32.5水泥時(shí),磨尾除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速一般控制在800~900r/min(滿負(fù)荷轉(zhuǎn)速為960r/min)左右;如果水分偏大或磨內(nèi)隔倉(cāng)篦板縫有堵塞時(shí),應(yīng)適當(dāng)提高磨尾除塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速。

  (7)定期進(jìn)入磨內(nèi)檢查襯板、隔倉(cāng)板的磨損情況,防止和避免研磨體竄倉(cāng),及時(shí)清理隔倉(cāng)板篦縫內(nèi)的雜質(zhì),以保證磨內(nèi)物料流速和磨內(nèi)通風(fēng)良好。

  (8)經(jīng)常觀察磨機(jī)電流的變化情況,根據(jù)電流變化及時(shí)補(bǔ)充研磨體,一般每半個(gè)月補(bǔ)球一次,補(bǔ)球時(shí)按照設(shè)計(jì)的平均球徑,按比例補(bǔ)充各種規(guī)格的鋼球。每一個(gè)月補(bǔ)段一次,根據(jù)實(shí)測(cè)倉(cāng)位合理添加。

  7 結(jié)束語(yǔ)

  經(jīng)過采取以上一些措施,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量有了穩(wěn)定的提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年全年生產(chǎn)水泥85萬噸,磨前平均臺(tái)時(shí)產(chǎn)量87.5t/h,水泥綜合電耗下降了1.53kWh/t,僅電費(fèi)一項(xiàng)可創(chuàng)效益71.5萬元。

編輯:王欣欣

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