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藍(lán)奧1號(hào)TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)在聯(lián)合粉磨系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造中的應(yīng)用

鄒偉斌、李拓、潘春海 · 2015-06-15 18:11 留言

  0引言

  除分別粉磨工藝系統(tǒng)及水泥配制工藝系統(tǒng)外,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)現(xiàn)有水泥粉磨工藝系統(tǒng)有30種左右[1].;各閉路水泥粉磨系統(tǒng)均配置了不同形式、不同種類、不同規(guī)格的成品選粉機(jī),但應(yīng)用機(jī)型仍以O(shè)-sepa水平渦流選粉機(jī)居多。相對(duì)空氣選粉機(jī)而言,其分級(jí)機(jī)理始終貫穿"分散、分級(jí)、收集"三大技術(shù)環(huán)節(jié),其中"均勻分散是前提、高效分級(jí)是關(guān)鍵、有效收集是保證",環(huán)環(huán)相扣、互為補(bǔ)充。

  O-sepa籠式選粉機(jī)作為第三代選粉機(jī)的代表,已問(wèn)世近四十年時(shí)間;通過(guò)長(zhǎng)期在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用,已暴露出一些分級(jí)性能方面的缺陷;尤其是我國(guó)水泥標(biāo)準(zhǔn)、膠砂強(qiáng)度檢驗(yàn)方法與世界接軌后,成品水泥的細(xì)度控制比老標(biāo)準(zhǔn)更細(xì),并在通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)中引入了成品R45μm篩余控制方法及與之對(duì)應(yīng)的篩余指標(biāo);以R45μm篩余測(cè)試O-sepa選粉機(jī)的選粉效率一般只有40%-50%左右,而選粉效率能夠達(dá)到60%或以上的卻很少,導(dǎo)致一部分水泥成品未能及時(shí)分選出來(lái),形成回料參與磨內(nèi)循環(huán),產(chǎn)生"過(guò)粉磨"現(xiàn)象將不可避免,系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷不斷增大,不易調(diào)控操作,最終造成粉磨系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮較差、電耗上升、成本提高。

  本文基于O-sepa選粉機(jī)在閉路水泥粉磨系統(tǒng)應(yīng)用的不足,介紹藍(lán)奧1 號(hào)TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)在輥壓機(jī)雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電改造中的應(yīng)用,探討TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

  1閉路水泥粉磨系統(tǒng)選粉機(jī)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

  1.1 O-sepa選粉機(jī)選粉效率低的主要原因

  現(xiàn)階段輥壓機(jī)聯(lián)合粉磨工藝系統(tǒng)所占水泥粉磨工藝中的比例較大;實(shí)際應(yīng)用中的O-sepa選粉機(jī)選粉效率低的主要原因有:

  (1)撒料盤邊緣撒料不均,導(dǎo)致物料在選粉室內(nèi)分散不均勻。

  (2)水平渦殼通過(guò)兩個(gè)風(fēng)管切向進(jìn)風(fēng),由于一次風(fēng)管與二次風(fēng)管截面積不同,導(dǎo)致渦殼內(nèi)風(fēng)速不均勻,無(wú)法為物料的有效分級(jí)創(chuàng)造必要條件;尤其是水泥物料水份較大,在選粉機(jī)蝸殼堆積時(shí)或?qū)эL(fēng)葉片磨損后,選粉機(jī)內(nèi)部不能夠形成均勻穩(wěn)定的空氣力場(chǎng)時(shí),其分級(jí)效果就更差。

  (3)下部錐體進(jìn)入的三次風(fēng)管太小,風(fēng)速較低,不足以完成清洗進(jìn)入下錐體的物料,從某種意義上說(shuō),三次風(fēng)基本上形同虛設(shè)。

  (4)實(shí)際上只對(duì)物料進(jìn)行了一次分選,選凈度不高。

  綜上所述,由于選粉機(jī)自身選粉效率低,使一定比例的水泥成品,也隨著粗粉一起由選粉機(jī)下部錐體返回磨機(jī)進(jìn)行重復(fù)研磨,造成磨內(nèi)"過(guò)粉磨"現(xiàn)象嚴(yán)重,導(dǎo)致循環(huán)負(fù)荷過(guò)高,難以建立粉磨平衡而嚴(yán)重制約了整個(gè)粉磨系統(tǒng)產(chǎn)量的發(fā)揮。

 1.2循環(huán)負(fù)荷K與選粉效率η的關(guān)系

  (1)循環(huán)負(fù)荷K:選粉機(jī)回料量(即粗粉)與成品量的比值。可用下述公式求得:

  K=(A-C)/(B-A)×100%                        (1)

  式中:

  K-循環(huán)負(fù)荷,%;

  A-出磨物料(即入選粉機(jī)物料)細(xì)度篩余,%;

  B-回料(選粉機(jī)返回磨機(jī)粗粉)細(xì)度篩余,%;

  C-產(chǎn)品(選粉機(jī)細(xì)粉--入庫(kù)成品)細(xì)度篩余,%;

  (2)選粉效率η:進(jìn)入成品中某一規(guī)定粒級(jí)與選粉機(jī)入料中該粒級(jí)的重量百分?jǐn)?shù),可用下式求得:

                      (2)

  式中: -選粉效率,%;

  A,B,C符號(hào)含義同前

  當(dāng)磨內(nèi)粉磨效率低,出磨細(xì)度偏粗,合格成品量少,則循環(huán)負(fù)荷越高,選粉效率越低,回料量越多;反之,則選粉效率高,循環(huán)負(fù)荷低。相對(duì)雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)而言,物料經(jīng)擠壓分級(jí)后的入磨粒徑縮小、易磨性已顯著改善,出磨物料中的成品比例相對(duì)較多,循環(huán)負(fù)荷一般在50%--120%范圍內(nèi),大多數(shù)應(yīng)用在70%--110%,上限應(yīng)以不超過(guò)150%為宜。在此區(qū)間內(nèi),隨著循環(huán)負(fù)荷增大,系統(tǒng)產(chǎn)量增加。當(dāng)然,產(chǎn)量提高幅度與系統(tǒng)配置及所用選粉機(jī)規(guī)格與選粉效率、操作人員水平密切相關(guān)。[3]

  2藍(lán)奧1 號(hào) TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)應(yīng)用案例

  本文選擇3個(gè)公司的粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置以及改造前、后選粉機(jī)的選粉效率變化情況進(jìn)行分析。

  2.1改造前的情況

  改造前,3個(gè)公司的粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置分別見(jiàn)表1、表2、表3。

  表1  漳縣祁連山公司水泥粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置與性能參數(shù)※

  表2  東方希望公司粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置與性能參數(shù)※

  漳縣祁連山公司與東方希望公司雙閉路聯(lián)合粉磨工藝流程見(jiàn)圖1:

  圖1     雙閉路聯(lián)合粉磨工藝流程

  表3  達(dá)州利森公司粉磨系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備配置與性能參數(shù)※

  2.2 利用TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)實(shí)施改造的效果

  (1)漳縣祁連山水泥公司采用藍(lán)奧1號(hào)TUS4000新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)取代(更換)O-sepa N-4000選粉機(jī)改造后效果見(jiàn)表4、表5:

  表4  粉磨系統(tǒng)改造前、后技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

  表5  循環(huán)負(fù)荷與選粉效率測(cè)試數(shù)據(jù)

  表5中水泥品種為P·O42.5R;改造前、后,成品水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量仍為26.5%,基本無(wú)變化。改造過(guò)程中,后續(xù)選粉機(jī)主軸電機(jī)、系統(tǒng)風(fēng)機(jī)及輸送設(shè)備沿用原系統(tǒng)配置,全系統(tǒng)未增加裝機(jī)功率。

  改造前,R45μm篩余循環(huán)負(fù)荷為188%~276%、對(duì)應(yīng)的選粉效率為56%~41%;

  改造后,R45μm篩余循環(huán)負(fù)荷為91%~109%、對(duì)應(yīng)的選粉效率為86%~79%,選粉效率平均達(dá)82.7%;

  由表4分析估算:改造后,按年產(chǎn)120萬(wàn)噸水泥,噸水泥節(jié)電3.0kWh,年節(jié)電360萬(wàn)kWh,以平均電價(jià)0.60元/ kWh計(jì),年節(jié)電效益216萬(wàn)元;按平均增產(chǎn)40t/h,年按6000h運(yùn)行(運(yùn)轉(zhuǎn)率68.5%)則增產(chǎn)水泥24萬(wàn)噸,水泥增產(chǎn)部分按平均利潤(rùn)20元/t計(jì)算,年增產(chǎn)的24萬(wàn)噸水泥可增效益480萬(wàn)元,與節(jié)電效益合并,共計(jì)增效696萬(wàn)元/年。

[Page]

  (2)東方希望集團(tuán)水泥粉磨系統(tǒng)采用TUS4000新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)取代(更換)O-sepa N-4000選粉機(jī)改造后效果見(jiàn)表6。

  表6  粉磨系統(tǒng)改造前、后技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

  表6中水泥品種為P·O42.5R;改造前、后,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量仍為26.8%,基本無(wú)變化。改造過(guò)程中,后續(xù)選粉機(jī)主軸電機(jī)、系統(tǒng)風(fēng)機(jī)及輸送設(shè)備仍沿用原系統(tǒng)配置,全系統(tǒng)未增加裝機(jī)功率。

  改造前,R45μm篩余循環(huán)負(fù)荷為189%~299%、對(duì)應(yīng)的選粉效率為55%~40%;

  改造后,R45μm篩余循環(huán)負(fù)荷為88%~116%、對(duì)應(yīng)的選粉效率為90%~81%,選粉效率平均達(dá)83.25%(技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析略)。

  (3)達(dá)州利森公司水泥粉磨系統(tǒng)采用TUS2500新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)取代(更換)O-sepa N-2500選粉機(jī)改造后效果見(jiàn)表7。

  表7   粉磨系統(tǒng)改造前、后技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

  表7中水泥品種為P·O42.5R;改造前、后,水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度需水量27.5%,基本無(wú)變化。改造過(guò)程中,后續(xù)選粉機(jī)主軸電機(jī)、系統(tǒng)風(fēng)機(jī)及輸送設(shè)備仍沿用原系統(tǒng)配置,全系統(tǒng)未增加裝機(jī)功率。

  改造前,R45μm篩余循環(huán)負(fù)荷為186%~282%、對(duì)應(yīng)的選粉效率為54%~39%;

  改造后,R45μm篩余循環(huán)負(fù)荷為88%~106%、對(duì)應(yīng)的選粉效率為86%~83%,選粉效率平均達(dá)83.88%;(技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析略)。

  3、藍(lán)奧1 號(hào)TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)技術(shù)性能及特點(diǎn)

  上述三家公司采用TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)后,收效顯著。筆者認(rèn)為,這是TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)技術(shù)性能及特點(diǎn)所決定的。

 3.1TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)的結(jié)構(gòu)

  綿陽(yáng)藍(lán)奧重型機(jī)械制造有限公司針對(duì)O-sepa選粉機(jī)選粉效率低、回料中存在大量成品、循環(huán)負(fù)荷高等不良狀況,研制開(kāi)發(fā)出具有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)("一種新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)",專利號(hào)ZL201420196523. 3),R45μm選粉效率達(dá)到80%甚至85%以上。TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)基本結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。

  圖1   TUS高效選粉機(jī)分級(jí)原理

 3.2 TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)分級(jí)特點(diǎn)

  (1)真正實(shí)現(xiàn)了"均勻分散、高效分級(jí)、有效收集"。

  (2)采用二次分級(jí)原理對(duì)物料進(jìn)行兩次分選,使出磨物料中所含成品被分選得更干凈、更徹底。

  (3)通過(guò)磨尾提升機(jī)輸送的出磨物料通過(guò)四個(gè)對(duì)稱的進(jìn)料口均勻進(jìn)入選粉機(jī)內(nèi)部,撒料盤上的物料撞擊到擋料板后向邊緣均勻分散,繼而進(jìn)入轉(zhuǎn)子與導(dǎo)風(fēng)葉片形成的水平渦流選粉區(qū),物料在自身重力與水平渦流空氣力場(chǎng)作用下,被第一次分選:細(xì)粉通過(guò)轉(zhuǎn)子葉片進(jìn)入轉(zhuǎn)子內(nèi)部,再由出風(fēng)口進(jìn)入成品布袋收塵器;粗料被離心力甩出籠型轉(zhuǎn)子以外,和一部份未選出的細(xì)粉(45?m以下成品顆粒),因重力沉降作用一起進(jìn)入下部選粉室內(nèi)的分料裝置、撒料裝置及下部轉(zhuǎn)子,對(duì)這些物料再次進(jìn)行均勻分散與分級(jí),即物料在下部選粉室內(nèi)經(jīng)過(guò)第二次分選:成品則隨上升氣流(負(fù)壓)進(jìn)入上部選粉室內(nèi),與第一次分選后的成品同時(shí)被收集;粗料經(jīng)回料裝置返回磨機(jī)繼續(xù)研磨。經(jīng)過(guò)上述兩次分選的全過(guò)程,使進(jìn)入該選粉機(jī)的物料選凈度及選粉效率得到大幅度提高。

  3.3 藍(lán)奧1 號(hào)TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)選粉效果

  TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)與傳統(tǒng)O-sepa選粉機(jī)回磨粗粉對(duì)比可以看出:O-sepa選粉機(jī)回磨粗粉選凈度低,R45μm篩余51%,仍有大部分成品隨之回到磨內(nèi)導(dǎo)致"過(guò)粉磨"現(xiàn)象產(chǎn)生。兩種選粉機(jī)回磨粗粉現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比照片見(jiàn)圖2 。

  圖2  O-sepa選粉機(jī)與TUS選粉機(jī)回料對(duì)比

  由圖2兩種選粉機(jī)回磨粗粉對(duì)比可知:應(yīng)用藍(lán)奧1 號(hào)TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)的粉磨系統(tǒng)對(duì)出磨物料中成品選凈度高(在成品水泥細(xì)度不變的前提下,經(jīng)選粉機(jī)分選后的回磨物料越粗,即篩余值越大,則其中所含成品量就越少,說(shuō)明選粉機(jī)的選粉效率越高),回磨物料呈現(xiàn)"粗砂狀"(右圖),成品含量已很少,R45μm篩余達(dá)到82%甚至以上(按照一般經(jīng)驗(yàn),選粉機(jī)回磨物料篩余值可以大致看作是該選粉機(jī)的選粉效率),實(shí)現(xiàn)了"能選早選、分選徹底",有效消除管磨機(jī)段的"過(guò)粉磨",提高了管磨機(jī)粉磨效率;從而顯著增加系統(tǒng)產(chǎn)量,降低粉磨電耗。

  以上案例中,只是對(duì)成品選粉機(jī)進(jìn)行改造已取得明顯的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果,若同時(shí)對(duì)輥壓機(jī)+分級(jí)設(shè)備+管磨機(jī)實(shí)施針對(duì)性改進(jìn),則系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電綜合效果將更為顯著。

  4結(jié)束語(yǔ)

  總結(jié)藍(lán)奧1 號(hào)TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)在水泥粉磨系統(tǒng)改造的實(shí)踐,筆者認(rèn)為可以歸納如下:

  (1)生產(chǎn)實(shí)踐證明:"分段粉磨"的能耗明顯低于一段粉磨;相對(duì)于聯(lián)合粉磨系統(tǒng)而言,應(yīng)始終貫穿"磨前處理是關(guān)鍵、磨內(nèi)磨細(xì)是根本、磨后選粉是保證"的技術(shù)宗旨。三段之間相互關(guān)聯(lián)、互為銜接與補(bǔ)充,系統(tǒng)中的每一個(gè)接口都非常重要,絕不能忽視。

  (2)應(yīng)以粉磨工序能耗指標(biāo)及穩(wěn)定性評(píng)價(jià)粉磨系統(tǒng)優(yōu)劣(其中包括所用選粉機(jī)的選粉效率)。

  (3)應(yīng)以水泥工作性能指標(biāo)及穩(wěn)定性評(píng)價(jià)水泥實(shí)物質(zhì)量(面對(duì)混凝土行業(yè)用戶需求)。

  (4)應(yīng)以系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)率評(píng)價(jià)粉磨系統(tǒng)穩(wěn)定性(設(shè)備配置)。

  (5)相對(duì)空氣選粉機(jī)而言,其分級(jí)機(jī)理始終圍繞"分散、分級(jí)、收集"三大關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié);其中"均勻分散是前提、高效分級(jí)是關(guān)鍵、有效收集是保證",環(huán)環(huán)相扣、缺一不可。

  (6)在預(yù)粉磨段與管磨機(jī)段理順后,需要有好的成品選粉機(jī)作為系統(tǒng)增產(chǎn)節(jié)電的保證;正確選擇、應(yīng)用高效選粉機(jī)是閉路粉磨系統(tǒng)挖掘生產(chǎn)潛能、實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能降耗最重要、最有效技術(shù)手段之一。

  (7) 應(yīng)用專利技術(shù)研制開(kāi)發(fā)的藍(lán)奧1 號(hào)TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)采用二次分級(jí)原理對(duì)物料進(jìn)行兩次分選,使出磨被選物料中的成品分選得更干凈、更徹底,有效消除管磨機(jī)段"過(guò)粉磨" 現(xiàn)象,提高管磨機(jī)粉磨效率。

  (8) TUS新型雙分級(jí)高效選粉機(jī)R45μm選粉效率達(dá)到80%甚至85%以上,且水泥成品粒徑分布合理,在水泥粉磨系統(tǒng)節(jié)電改造過(guò)程中具有良好的應(yīng)用效果。水泥粉磨系統(tǒng)節(jié)能空間巨大,在水泥進(jìn)入微利時(shí)代的今天,采用技術(shù)成熟的高效分級(jí)設(shè)備進(jìn)行改造,降低制造成本意義重大、迫在眉睫。

  (9)本文中的案例,只是對(duì)成品選粉機(jī)進(jìn)行改造已取得明顯的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果,若同時(shí)對(duì)輥壓機(jī)+分級(jí)設(shè)備+管磨機(jī)實(shí)施針對(duì)性改進(jìn),提高出磨物料中成品率,為該高效選粉機(jī)有效分選創(chuàng)造更好的先決條件,則系統(tǒng)增產(chǎn)、節(jié)電效果將更為顯著。

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