Φ4.2m×11m水泥粉磨系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及解決措施
哈爾濱水泥廠Φ4.2m×11m水泥磨系統(tǒng)自投產(chǎn)以來(lái),生產(chǎn)較為穩(wěn)定,但在生產(chǎn)過程中也不乏出現(xiàn)各種問題,造成臺(tái)時(shí)產(chǎn)量遲遲不能達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo),在解決這些問題的同時(shí),我們總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)和辦法,以供同行參考。
1 生產(chǎn)系統(tǒng)的基本情況
1.1系統(tǒng)流程見圖1
1.2 系統(tǒng)主要設(shè)備
主要設(shè)備規(guī)格性能見表1。
2 生產(chǎn)中的問題及解決辦法
2.1 輥壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率及擠壓效果
Φ4.2m×11m水泥磨為雙倉(cāng)磨,磨機(jī)的破碎功能已從磨內(nèi)大部分轉(zhuǎn)到輥壓機(jī)上,擠壓物料的質(zhì)量設(shè)計(jì)指標(biāo)為:物料擠壓后<2mm顆粒占65%,<0.09mm顆粒占25%,且未破碎的顆粒內(nèi)部已形成裂紋,易于粉磨。但投產(chǎn)一段時(shí)間之后,輥壓機(jī)壓力由9MPa左右降至6MPa左右,輥縫仍設(shè)定在20mm左右,致使通過量大,物料擠壓效果差,30mm以上顆粒含量較多,且未產(chǎn)生機(jī)械裂紋的顆粒仍有部分存在,使吐渣量增大,且出口篦板易被堵塞,部分顆粒沉積于二倉(cāng)內(nèi)削弱了研磨作用。另外輥壓機(jī)主體的故障頻繁,使其運(yùn)轉(zhuǎn)率僅達(dá)40%左右,嚴(yán)重影響了磨機(jī)的產(chǎn)質(zhì)量,而且影響了磨機(jī)工藝狀況。針對(duì)存在的問題,重新拆裝了輥壓機(jī),焊補(bǔ)輥面,恢復(fù)調(diào)節(jié)翻板,將輥縫設(shè)定為8mm左右,壓力設(shè)定為2MPa左右。開車后,取得了一定效果,目前較穩(wěn)定,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量也達(dá)到了設(shè)計(jì)的110t/h。
2.2 喂料控制
由于輥壓機(jī)的調(diào)整失控,磨機(jī)的瞬時(shí)喂料量達(dá)150t/h,致使磨機(jī)常處于飽磨狀態(tài),磨頭倒料及輸送設(shè)備內(nèi)處于正壓而粉塵外溢。且選粉機(jī)負(fù)載增大,處理能力的限制使回粉量增大,達(dá)400t/h的報(bào)警狀態(tài),不得不停止喂料來(lái)緩解這種狀態(tài),造成頻繁開停,既影響產(chǎn)量又增大了消耗,有時(shí)甚至要停磨處理。為了保證喂料穩(wěn)定,我們調(diào)整了輥壓機(jī)的側(cè)擋板,使其回料量增大,出料量減少,雖然減緩了磨機(jī)的喂料失控,卻增大了上料提升機(jī)的負(fù)載,造成其故障頻繁,檢修中將輥縫由20mm調(diào)至8mm,從根本上控制了通過量,穩(wěn)定了磨機(jī)喂料的控制,從而減少由其產(chǎn)生的負(fù)面影響。
2.3 除塵器壓差
在北方由于冬季溫度低,袋除塵器雖然作了保溫,但操作上還是受到一些影響,尤其是空壓機(jī)的壓力必須足夠,否則易使除塵器壓差超標(biāo)。原空壓機(jī)由除塵器及粉煤灰輸送共用,致使收塵反吹風(fēng)壓力不足,經(jīng)常使收塵壓差達(dá)-3000Pa左右而被迫停車。后在磨系統(tǒng)內(nèi)建立單獨(dú)的空壓機(jī)站,滿足了除塵器的需要。
2.4 控制參數(shù)匹配情況
控制質(zhì)量的可調(diào)節(jié)參數(shù)有選粉機(jī)主軸轉(zhuǎn)速和系統(tǒng)風(fēng)量,磨尾除塵器的風(fēng)門開度可調(diào)整磨內(nèi)風(fēng)速,調(diào)節(jié)出磨細(xì)度;選粉機(jī)一、二、三次風(fēng)風(fēng)量匹配確保選粉機(jī)的工作狀態(tài),一次風(fēng)為部分循環(huán)風(fēng),二、三次風(fēng)為摻入的冷風(fēng),所以調(diào)整循環(huán)風(fēng)門及收塵風(fēng)門開度是匹配好風(fēng)量的關(guān)鍵。O-Sepa選粉機(jī)為負(fù)壓操作,但一定時(shí)期以來(lái)一次風(fēng)達(dá)正壓狀態(tài),使系統(tǒng)風(fēng)量紊亂,回粉量增大,設(shè)備粉塵量增大,造成環(huán)境污染。為此將循環(huán)風(fēng)門開度從50%提高到70%,除塵器風(fēng)門開度由35%提高到50%,使一次風(fēng)壓由正壓變?yōu)?400Pa左右,極大地改善了系統(tǒng)的工作狀態(tài)。
2.5 研磨體的補(bǔ)充及調(diào)整
原裝載研磨體是針對(duì)輥壓機(jī)的配套生產(chǎn)而設(shè)計(jì)的級(jí)配,但由于輥壓機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率低,且效果差,我們調(diào)整了研磨體的級(jí)配,見表2。
表2 調(diào)整前后研磨體級(jí)配 t
調(diào)整后的級(jí)配更能滿足目前生產(chǎn)狀況,且每月按時(shí)補(bǔ)球,以平均球徑的大小來(lái)確定補(bǔ)球的大小。
2.6 鎖風(fēng)問題
出磨輸送斜槽離心風(fēng)機(jī)正壓吹送,鎖風(fēng)為重錘翻板閥,如果翻板鎖風(fēng)不嚴(yán),必定降低斜槽內(nèi)壓力,易造成斜槽堵塞,從而降低磨內(nèi)風(fēng)速。另外回粉翻板鎖風(fēng)不嚴(yán)會(huì)造成選粉機(jī)內(nèi)部壓力降低,回粉量增大。所以及時(shí)調(diào)整翻板重錘的配重,并使其靈活動(dòng)作,確保鎖風(fēng)嚴(yán)密。
2.7 吐渣問題
該系統(tǒng)原吐渣口處用人力小車推送,勞動(dòng)強(qiáng)度大,造成了環(huán)境污染,后在吐渣口下增設(shè)了1條皮帶將其輸送至磨房外集中處理,節(jié)省了人力,改善環(huán)境,當(dāng)然如果能將其直接回磨是最理想的,另外工藝系統(tǒng)調(diào)整也減少了吐渣量。
3 調(diào)整前后生產(chǎn)情況
調(diào)整前后生產(chǎn)操作參數(shù)見表3。參數(shù)波動(dòng)很大是生產(chǎn)發(fā)生異常造成的,喂料量波動(dòng)在85~154t/h,回料波動(dòng)在66~258t/h,輥壓機(jī)壓力由6MPa降至2MPa,輥縫由22mm降至8mm,一次風(fēng)壓力由正壓變?yōu)樨?fù)壓,各風(fēng)門開度也有相應(yīng)的調(diào)整,磨機(jī)功率也因此有所波動(dòng)。調(diào)整前后產(chǎn)質(zhì)量情況見表4
表3 生產(chǎn)操作參數(shù)
表4 產(chǎn)質(zhì)量情況
注:輥壓機(jī)調(diào)整前指壓力6MPa,輥縫20mm左右。
4 結(jié)束語(yǔ)
以上問題解決后,磨機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)狀況有了很大程度的改善,參數(shù)的匹配更趨于合理,工藝環(huán)境得到改善,產(chǎn)質(zhì)量得到了提高,達(dá)到了設(shè)計(jì)能。
編輯:俞垚伊
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